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长庆气区老井评价挖潜工程主体技术解析(图)

2019/2/27   关键字:   来源:[互联网]

  如何让“沉睡井”高效复产
  [中国石油新闻中心2019-02-26]

  曾庆 制图
  截至2月20日,长庆气区三大技术系列经过综合研究、开发试验和现场推广应用,关停井复产工程和低产井提产工程取得双丰收。目前,已复产关停井346口,日增产天然气232万立方米;完成低产井提产挖潜523口,日增产天然气86万立方米;形成的低渗气田枯竭井转层开发、关停井复产挖潜和低产井措施提产老井评价挖潜三大主体技术,成为挖潜增气利器。
  在长庆气区,大部分气井的生产时间都在五六年以上,最长的已接近20年。如何稳住并提高老井产量,是保证气田稳产上产的关键。
  集中攻关,挖掘枯竭井转层开发潜力
  数据显示,目前,长庆气区低产井占气井总数50%以上,关停井超过10%,平均综合递减率达23%,稳产形势日趋严峻。对长庆油田而言,必须要找到根治这一顽疾的“妙药良方”。
  2017年9月,长庆油田启动了千口气井评价挖潜工程,开展关停井复产潜力评价、复产治理、措施提产等技术攻关。气田新项目开发者积极转变思路,创新技术体系,破解千口气井挖潜瓶颈。
  枯竭井转层开发,精准认识地质地层,采取有效技术手段。针对生产层产能枯竭气井或者水淹停产气井,通过钻井、测井和试气解释资料复查,查找尚未动用、油气显示较好的层位或因桥塞封堵暂未生产的层位,实施钻井、射孔或者打捞封堵工具等作业,动用潜力层,提升单井产能。
  目前,常用的枯竭井转层开发技术主要包括查层补孔、老井侧钻和桥塞打捞等系列技术。项目组人员通过标定测井解释模型,创建储层物性解释模型,并结合动态资料,建立二次解释标准,优化选井标准。在综合研究基础上,精选出40余口查层补孔潜力井,优选21口井开展现场实施,措施成功率95%,实施效果良好。
  千口气井评价挖潜工程项目组结合气区实际,立足气藏储层致密、低产、低渗、低压的地质特征,精细对比气井措施工艺方案、气井前期工艺措施实施的针对性及效果,突破关键理论认识,提出“从延伸老缝到缝内转向产生新缝,新老裂缝并用扩大流通通道”的技术思路,突出地质与工艺结合,逐步创新发展并形成长庆气区老井重复改造工艺技术。
  重点解锁,发挥关停井复产挖潜动力
  长庆气区经过20多年的开发建设,随着气田开发程度加深,由于积液、水锁、井筒堵塞或者井筒机械故障等原因导致部分气井无法正常生产,必须通过储层解水锁、冲砂复产、除垢解堵和积液井复产等技术措施,促使关停气井尽快提效复产。
  现在关停井应用传统的工艺技术已视为无效。技术人员通过动态特征分析制定措施选井标准。通过资料普查分析,选出150余口井底附近地层存在水锁问题井,目前已实施117口,措施后井均日增产气量0.48万立方米,高于目标增产气量。同时,由于受储层地质因素、生产时间影响,部分气井出现不同程度出砂堵塞井筒、刺漏设备等情况,导致气井不能正常生产。科研人员通过气井生产动态特征及井筒铅印等措施确定砂堵及堵塞深度,破解技术瓶颈。
  同时,长庆气区科技人员紧密结合储层特质,借鉴国外技术,通过吸收、探索、实践、创新等深化过程,相继攻克了井筒除垢、储层解堵、单井脱硫、严重积液井复产等相关配套技术体系难题,为千口关停井复产挖潜注入新动力。目前,长庆气区已制定各类措施井方案448个,组织实施346口,措施有效率达98%以上。
  关键定位,激发低产井措施提产活力
  今年,长庆气区千口气井评价挖潜工程项目,针对低产井提产措施,主要采用柱塞气举排水采气和同步回转增压排水采气两大技术,优化部署,优选层段,应用科技提产优势,让低产井增产发挥魅力。
  针对由于井筒积液导致产量下降或者无法连续生产的气井,技术人员通过对所有排水采气措施进行适应性研究分析,优选实施效果好的工艺,对低产气井实施措施提产。
  长庆气区不断强化新层系区域潜力评价分析,优化气井增产措施工艺技术,加强措施效果评价,持续深入开展老井复产工作,优选措施方案,有针对性地采取查层补孔、堵水压裂、大修、转采等措施分类复产,成效明显。
  在长庆低产气井区,同步回转排水采气利用井口湿气实现连续气举工艺,向气井井底补充能量,持续改善气井生产时率,达到复产目的。柱塞气举可有效解决日产0.3万立方米以下气井排水采气。目前,已实施466口,措施有效率达80%以上,井均日增产气量0.17万立方米。
  长庆千口气井评价挖潜工程项目负责人介绍:“启动千口气井评价挖潜工程,就是对昔日的‘老少边穷’气井区重新评估,利用科技优势,对症下药。这是确保‘二次加快发展’战略目标实现的重要增产举措。”
  据专家测算,截至目前,长庆五大气区应用的三大技术体系,已累计挖潜气井869口,增产气量达到6.88亿立方米,创效超过7.43亿元,实施效果显著。同时,今年长庆油田将进一步加大千口气井评价挖潜工程的投入力度,努力实现气田长期稳产,为长庆“二次加快发展”战略目标的顺利实现提供强力支撑。