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工业和信息化部关于进一步加强工业节能工作的意见

2012/7/23 9:13:27   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
/>   以中国石油2014年度油气开发年会为契机,现对2014年油气开发重点工作进行盘点,敬请关注。
  2014年,又是中国石油油气开发史上浓墨重彩的一年。
  这一年,中国石油油气开发再创辉煌,实现油稳气增,质量效益双提升。
  原油生产步子稳,技术含量高。大庆油田在“双特高”情况下,依靠水驱挖潜和扩大化学驱规模,连续12年实现4000万吨稳产;长庆油田不断发展完善低渗、超低渗和致密油开发技术,原油产量连续15年持续攀升;吐哈油田以稠油、致密油攻关为抓手,增产效果明显,成为中国石油产量增幅最大的油田……
  天然气生产科学高效,发展态势喜人。长庆油田持续应用丛式井组、水平井和压裂改造技术,产量规模和增幅均居中国石油首位;塔里木油田加快大北、克深和塔中气田的开发建设,天然气产量快速增长;西南油气田一手抓老区调整,一手抓磨溪龙王庙组气藏产能建设,产量止跌回升……
  成绩斐然,却来之不易。
  对于油气田企业来说,今年的发展形势异常严峻。从外部环境看,市场需求增速放缓,给油气生产带来很大压力。从自身发展条件看,资源劣质化、油气田老化的问题愈发明显;低品位储量所占比重快速增长与开发技术不适应的矛盾更加突出;国家日益严格的安全环保法规给油气开发建设带来新挑战;国际油价持续走低,进一步压缩油气田企业效益空间……
  重重挑战面前,如何实现质量效益发展?油气田开发工作者将目光投向创新。
  向创新要效益,成为新形势下油气开发提质增效的共识。中国石油工业半个多世纪的实践也证明,创新是油气田企业实现有质量、有效益、可持续发展的核心驱动力。
  创新要建立在扎实的基础工作上,认准的事情要持之以恒抓到底。抓实油气开发基础工作,就是油气开发人认准的事。这些年,油气田企业深入开展精细油气藏描述、油田精细注水、地面标准化设计、水平井规模应用、老油田二次开发、重大开发试验等工作,统筹规划地面与地下、地质与工程、新区产能建设与老区精细管理等项内容,成效显著。在此基础上,不断创新优化,进一步推进天然气前期评价、老气田科学调控工作,油气田稳产上产基础进一步夯实。
  向创新要效益,技术是硬支撑。随着油气田开发程度的不断加深,工作对象日益复杂,难度不断加大,唯靠技术领航,走稳产上产之路,走效益发展之路。这一年,油气田企业积极推进水平井工程,取得良好增产效果。在储层改造方面,逐步建立起针对致密油气、页岩气等非常规储层体积改造的技术理念与体系,实现对储层三维方向的“立体改造”,单井产量大幅提高。带压作业在这一年得到长足发展,有效提高了注入水利用率。此外,通过推广应用地面一体化集成装置,地面建设设计工期和建设工期均大幅缩短。
  向创新要效益,管理创新大有可为。新形势、新挑战,需要树立过紧日子的思想,走低成本发展之路,依靠管理创新降本增效。
  管理创新从何入手?关键在精细。这一年,油气田企业着重推进全方位精细管理,提升管理效果。在投资管理方面,把合规管理作为投资管理的前提条件和底线,严格投资管理、监督考核程序。强化开发方案论证,不断优化设计,大力控制低效、无效投入,减少非生产性支出,有效控制了投资规模。井下作业联产承包管理、钻井总承包等新模式得到积极推进,有效提高作业效率。
  站在新起点,踏上新征程。油气田开发的提质增效没有终点。以创新驱动为抓手,相信油气田企业质量效益发展之路会越走越顺畅。
  精细注水控油气田自然递减
  地面建设标准化设计提质增效
  安全环保基础持续加强
  会场传真
  关键词1
  重大开发试验
  以技术创新破解发展难题,带动油气开发成本降低,实现整体效益提升。2014年,以大庆三元复合驱、辽河油田火驱和吉林油田二氧化碳驱为代表的重大开发试验,取得累累硕果,化学驱、火驱、SAGD、二氧化碳驱等技术百花齐放。
  大庆三元复合驱:进入规模化推广阶段
  中国石油网消息(记者王志田)截至12月15日,大庆油田三元复合驱规模化推广第一年创出佳绩,产量比去年同期增加100万吨,达到历史最高的225万吨。
  从室内研究到解决油井结垢严重、采出液难处理等世界级难题,大庆油田三元复合驱走过了30年。30年、三代人,突破了三元复合驱不适宜低酸值原油的理论禁区,也使表活剂这一制约效益的最大瓶颈,由进口实现了自主研发生产,研究出了适合大庆油层条件的复合体系配方,形成了强碱、弱碱两大驱油体系。目前,我国在三元复合驱研究和商业化应用方面走在世界前列。三元复合驱技术比水驱提高采收率20个百分点以上。
  方案设计是将研究成果和认识成功应用到生产的关键环节。截至目前,大庆油田今年共完成三元复合驱方案编制13项,通过优化地面方案,降低投资1.7亿元。
  依托矿场试验和工业示范区,研发了新型高效油井防垢剂,成本降低20%。同时,攻关转油站集中加药工艺,实现一种药剂同时解决油井结垢和地面水质两个问题,检泵周期达359天。
  在现有污水处理工艺基础上,探索试验出高级氧化降黏和微生物技术。表活剂和水相黏度分别降低73.1%和58.6%,水中含油达到处理标准,悬浮物去除率达54.8%,降低了污水处理难度。
  2015年,大庆油田三元复合驱将迎来新发展。在动用地质储量9721万吨、覆盖油水井4240口的基础上,5个区块将进入复合驱,其中3个区块处于见效高峰期。预计,2015年三元复合驱化学剂成本降低10%以上,年产量达到300万吨。
  关键词2
  产能建设
  2014年,油气产能建设突出以经济效益为中心,通过深化地质研究、优选产能建设目标、优化开发技术政策、加强前期准备等,实现快速高效建产。以西南磨溪龙王庙气藏110亿立方米产能建设项目一期工程为代表的新建产能项目,亮点频现。
  龙王庙组气藏:产建创出新速度
  中国石油网消息(记者周泽山)12月15日,西南油气田公司的磨溪区块龙王庙组气藏60亿立方米产能工程建设全面铺开。
  磨溪区块龙王庙组气藏是我国迄今最大的单体海相整装气藏,计划建成110亿立方米产能。2013年10月30日,10亿立方米试采工程投入运行。2014年9月30日,40亿立方米产能工程投入运行,创造了西南油气田同类项目快建快投新纪录。
  创新工程建设管理机制,试行EPC总承包模式。川庆钻探工程有限公司是40亿立方米产能工程总承包商,承揽设计、采购、施工,负责质量、安全、工期、造价等,并组织川庆油建工程公司成立EPC项目部。西南油气田公司组织天然气净化、施工管理、生产投运等方面的专家和技术人员全过程参与,共商关键节点进度计划,优化施工作业工序,解决建设难题。
  创新“施工作业各个击破”机制,深入推进标准化设计、一体化集成、工厂化预制、模块化组装。采用国际先进三维设计,结合工艺流程、总图布置、运输限制,对工程各单元模块进行拆分,经工厂化预制、预组装、整体验收合格后,拆分运输至施工现场,“搭积木”组装。磨溪008-H1井,交井后10天投产试运,比常规施工周期缩短50%。净化厂主体划分成51个模块,在工厂完成预制,运抵施工现场后拼装、连接,较传统建厂方法节约工期约30%。
  创新多级联动机制,强化协调配合。西南油气田、川庆钻探组建建设领导小组和现场工作组,定期召开联席会议,落实解决问题的部门和责任人,并实施“销项式”管理。
  关键词3
  增产上产
  2014年,通过科学部署、精心组织,原油产量有望再创