[中国石化新闻网2016-05-16]
中国石化新闻网讯(曹金龙刘伟)实施原油分储分炼运行,每年增加催化装置原料6万吨,年增效4000多万元;采取动力蒸汽降压运行措施,每吨蒸汽多发电7千瓦时,年可多发电5.48万千瓦时——沧州炼化自启动生产运营优化工作以来,十五个专业优化组积极落实攻关措施,增效能力逐渐显现。
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沧州炼化:优化攻关项目增效能力显现

2016/5/17 8:59:25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-05-16]
  中国石化新闻网讯(曹金龙刘伟)实施原油分储分炼运行,每年增加催化装置原料6万吨,年增效4000多万元;采取动力蒸汽降压运行措施,每吨蒸汽多发电7千瓦时,年可多发电5.48万千瓦时——沧州炼化自启动生产运营优化工作以来,十五个专业优化组积极落实攻关措施,增效能力逐渐显现。
  今年以来,沧州炼化围绕企业提质增效升级,实现扭亏脱困目标,成立了原油、产品结构、原料产品调和、新技术新产品等15个专业优化组,涵盖了生产经营的各方面,覆盖了生产的全流程。同时,该公司明确了各组工作内容和优化目标,突出问题导向和效益导向,立足于提升公司效益、技术、管理、安全等方面水平,测算优化潜力,研究制定实施方案。在此基础上,该公司每周布置课题,各组分头组织专题讨论,制定措施并定期总结效果。
  通过各攻关组的积极优化攻关,目前已初见成效。原油优化组每天公布日效益测算,加强数据模型比对,采购适合公司需要的原油,1~4月累计原油进厂81.47万吨,原油采购成本降低6190万元;产品结构调整小组通过优化重整蒸发塔和稳定塔温度,实现了多产汽油的目标,每月增效300多万元。实施轻循环油回炼实验获得成功,每吨可多创效1000多元;氮气回收综合利用组采取措施,精确计算装置各点氮气使用量,落实了11项节约氮气措施,并制定了氮气单项考核办法和液氮生产方案,使得氮气月降低11.61%,节资20多万元,接近实现降低15%的年度攻关目标;原料产品调和组将每月采购原油的硫、酸和装置设防值绘制成曲线,加强比对,精准调和,使得硫含量和酸值实现了双卡边控制在历史最好水平,使得原油利用更加充分,对稳定产品质量、提升效益做出了贡献。此外,重油优化组、公用工程优化组、新技术新产品组、过程质量控制、催化剂优化等小组纷纷围绕目标实施措施,均已取得项目效益。