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炼油与石化工程

长炼产品出厂质量合格率连续40年保持100%

2010/3/26   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石化新闻网2010年3月24日]  3月22日,长炼油品出厂计量室班长小邱像往常一样,对即将出厂的40台97#汽油铁路槽车的化验分析单、装车记录和质量合格证书,进行了第三级复检后,在出厂交接单上郑重地签上了自己的姓名。这是他们坚持“三级复检”、确保了产品出厂质量合格率连续40年保持100%。
  像这样责任到人、严把油品出厂质量关,是长炼各岗位严格质量管理的一惯做法。他们建立了半成品、成品罐和出厂装车的三级质量化验检查制度,将每一项检查责任到人。“三级质量复检”有效地防止油品输转过程中不合格品的串入。自去年5月至今年2月,为配合长炼千万吨炼油项目改扩建,有21条汽油管道进行改建,多条管道相互连接在起,他们就根据管道走向,采取多次循环置换、接临时管道回收油品等多项措施,一条一条排查,经班组、车间、专业主管层层把关,在油品进罐沉降后,再进行专人脱水,让新管道投用时不留一丝一毫的隐患,确保了产品质量100%合格。
  消除影响油品质量的因素,具有面广、环节多的特点,而将各种不同性质油品调合出合格产品,则有着高技术的特性,是严把油品质量关的“瓶颈”。长炼为了优化不同性能油品的调合,安排专人紧盯运行装置的油品质量特性,准确计算每一组分比例,精心操作,实行“卡边”调合,既保证了油品质量指标合格,又不浪费富余的质量指标,让产品及时转化成为了商品。
  近年来,长炼原料油中硫含量偏高,产品炼制过程中又新增了加氢、脱硫等新工艺,宁可增加企业生产成本,也要维护好用户利益,使油品质量指标优于国家标准,从而保持了产品出厂质量具有稳定的可靠性,40年来深受用户的一致好评。