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炼油与石化工程

济南炼化阶梯式双面辐射焦化加热炉实现高效运转

2010/3/23   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石化报2010年3月18日]  国内首座新型阶梯式双面辐射焦化加热炉在济南炼化120万吨/年延迟焦化装置运行近4个月,经测验热效率为93.4%,加热炉运行实现高效优质运行。
  去年底,济南炼化50万吨/年焦化装置进行扩能改造,新建延迟焦化炉F-102,该炉为阶梯式双面辐射加热炉,由工程建设公司(SEI)与中国石油大学共同研发,首次应用于工业实践。该炉综合原有双面辐射加热炉的优点,改进后更有利于提高加热炉热量的利用,提高加热炉热效率。同时,该加热炉还采用多点注汽、在线清焦、高流速等新技术,延长加热炉检修周期。
  目前,加热炉在加工量达到设计负荷的情况下,炉墙温度基本处于20摄氏度,排烟温度107摄氏度,消耗瓦斯量仅为设计量60%,加热炉能耗12.43千克标煤/吨,低于设计值19.82千克标煤/吨,加热炉实现高效优良运行。