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炼油与石化工程

金陵水煤浆装置高负荷运行

2008/11/10   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [中国石化新闻网2008年11月6日]  在外用氢减少的情况下,化肥联合车间采取有利的措施,一边保证内部供氢,一边开好合成氨装置,确保装置在高负荷状态平稳运行。截止目前年累计实现利润2个多亿。装置连续运行创国内同类装置最好水平
   今年9、10月,由于公司外部用氢装置检修等原因,外用氢气减少,不仅影响到装置的高负荷运行,而且影响到装置的效益。为使水煤浆装置继续安全、平稳、高负荷生产,确保装置经济运行。化肥联合车间在生产管理上及时调整生产,及时启动合成氨装置,生产尿素,将外供氢气转为内部消化。同时,精心管理、精心巡检、精心操作、精心调整,使装置保持了高效、高负荷、连续运行。在安全上该车间积极做好安全意识教育,吸取各类事故教训,举一反三,排查隐患事故,并积极开展事故预案的演练。强化集中动火日现场安全监督工作;有针对性地加强非集中动火日的抢修项目、现场施工项目的安全管理,落实好相关安全措施,定时派专人对施工现场巡检,及时将事故隐患消灭在萌芽状态;
   水煤浆装置是连续化工艺,煤质的变化将对制浆、气化、排渣过程等都产生影响。煤中的灰分虽不直接参加气化反应,但要消耗煤在氧化过程中产生的反应热,用于灰分的融化,因此氧气与煤耗均要增加,一般情况下灰分应小于15%,越低越好。9、10月,装置原料煤灰份高达23%,对设备、工艺、单耗都产生了前所未有的影响,车间积极采取措施,除强化设备、巡检等制度的执行力度外,对重要设备、缺陷设备实行特护措施,特别是面对贮运系统管带机故障、空分系统空压机透平推力瓦温度逐渐上升、净化系统设备腐蚀泄漏、尿素设备老化等一系列问题时及时制定方案,积极组织抢修、检修,并进行24小时的全天侯监控,确保设备的安全运行。在工艺上,原料贮运系统密切关注每一点波动,及时分析原因,制备高浓度低粘度高质量的水煤浆,气化系统及时进行参数调整,使气化系统的工艺气有效气含量、原料的转化率进一步提高。车间还积极落实节能降耗措施,减少新鲜水的使用量;减少装置开停工过程中的溢流现象;减少现场跑冒滴漏,确保制氢单耗、新鲜水单耗、外排污水达标率。同时,加大了对班组的管理力度,开展五比五争、团队建设奖等活动,调动班组成员的自主管理的积极性,为装置安全平稳运行创造良好的人文环境。据该车间主任马一冰介绍,截止10月30日,化肥联合车间年累计生产氢气5.56万吨,氮气6.3万吨,合成氨4.77万吨,尿素7.98万吨,水煤浆装置连续安全运行142天(当前111天),创国内同同类装置历史最好水平,水煤浆装置年累计安全运行267.66天,提前实现了公司下达的效益指标,既保证了公司内外用氢的需要,又降低了生产成本,增强装置盈利水平。