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炼油与石化工程

辽阳石化破解石油焦“丸”症

2008/11/5   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石油报2008年11月3日辽阳石化公司对症下药,采取控制加热炉口温度、适当提高循环比等多项措施,破解了炼制劣质重质原油带来的石油焦产品出现“弹丸焦”这一生产难题,今年前10个月,已累计生产合格石油焦20.4万吨。这标志着辽阳石化在重质劣质原油加工经验更加成熟。
  按照中国石油集团公司部署,辽阳石化公司于7月11开始试加工委内瑞拉原油。装置开车成功后,因委内瑞拉原油具有硫和重金属含量高的特点,属劣质重原油,后序的延迟焦化装置时常出现“弹丸焦”现象,严重时“弹丸焦”占总量10%左右,直接影响3号B石油焦的产品质量。
  "弹丸焦"其状如弹丸,硬度高于正常的石油焦,即使用作燃料,市场上也较难销售,直接影响到公司经济效益。同时,产品销路不畅也将直接影响企业生产链条的正常运转。
  针对这一难题,辽阳石化组织技术人员攻关,仔细分析研究生成“弹丸焦”的原因。辽阳石化技术人员对比焦化装置近期原料及工艺参数,初步确定了“弹丸焦”生成的主要原因是原料中沥青质、残炭、金属含量较高,达到了生成弹丸焦的比例,同时辐射量的变化影响了焦炭塔气速,促进了弹丸焦生成。
  找准症结后,辽阳石化炼油厂多管齐下治“丸”症。全面监控原料性质变化,严格控制加热炉出口温度,保持平稳操作,在保证焦炭塔空塔线速度不过大的情况下,结合装置处理能力,适当提高循环比,确保装置高效平稳运行。同时,辽阳石化炼油厂将防止产生“弹丸焦”的预防措施,以及出现“弹丸焦”后的给水、放水和除焦作业等应对方案编入相应操作卡,要求操作人员熟知熟记;强化工艺考核和工艺参数日分析制度,在工艺技术台账记录上增加相关内容,完善相关考核细则,重点突出预防“弹丸焦”各项工艺参数的控制,提高员工操作规范化水平。