[中国石化新闻网2014-03-26]3月中旬,巴陵石化炼油事业部装置停车进行大检修。该事业部借鉴运营转型理念,在气分岗位停工过程中投用氮气吹扫技改流程,回收液态烃近50吨,火炬泄放量减少,泄压时间缩短,环保效果好,这一投入仅8000元的小持续改进项目,回收物料挖潜价值40多万元。

据介绍,以往炼油装置停工时,气分岗位的停工退料是个“老大难”问题,尤其是液态烃缓冲罐、塔系">

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巴陵石化:炼油装置停工检修“试刃”运营转型

2014/3/27 9:19:32   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-03-26]3月中旬,巴陵石化炼油事业部装置停车进行大检修。该事业部借鉴运营转型理念,在气分岗位停工过程中投用氮气吹扫技改流程,回收液态烃近50吨,火炬泄放量减少,泄压时间缩短,环保效果好,这一投入仅8000元的小持续改进项目,回收物料挖潜价值40多万元。

  据介绍,以往炼油装置停工时,气分岗位的停工退料是个“老大难”问题,尤其是液态烃缓冲罐、塔系回流罐的退料颇为“伤神”,通常是先将数台抽出泵抽空后再进行泄压吹扫,费时费力。为加快泄压速度和不影响停工进度,岗位上一般采取大量放火炬的办法,导致火炬泄放量增加,且时有“火雨”和管线结霜等现象发生,液态烃浪费严重,对周边环境也产生影响。

  能不能对这一“习惯”做法予以改进?炼油事业部集思广益,一段时间的运营转型实践使大家认识到,持续改进是加强管理的关键环节,停工检修和环保排放同样有“用武之地”。对此,事业部将气分岗位停工退料列为运营转型“速赢”项目之一,技术人员通过详细考察和实地分析现有流程,确定项目和申报改造材料,分别在5组机泵的出口管线上增加高压氮气流程,在装置停工前实施技改。

  3月19日8时,气分岗位开始泄压吹扫,岗位人员通过新增吹扫流程,用高压氮气将泵出口管线中的物料吹扫至脱丙烷塔内,碳四、丙烷及丙烯等液态烃物料改走一条未精制液态烃线进行回收,泄压时间较以往缩短4至5个小时。