安庆石化“卡边”控成本 安全又降耗
[中国石化新闻网 2011年3月25日] 在气温如“锯齿”般变化的初春,安庆石化港贮部通过精细化管理和科学化操作,成功地“卡边”控制生产成本,达到了安全生产和合理使用生产资料的效果,2月份,电和蒸汽消耗环比分别减少3.4万千瓦时、0.14万吨。3月份,效果有望持续。
该部担负着安庆石化油化品进出厂任务。当地2月份气温变化较大,有时出现10多摄氏度的强降温,给安全生产和节能降耗增加了一定的难度。他们区别对待,加强精细化管理,推进科学化操作,使现场参数卡于工艺指标的边际。
深挖潜力,降低电消耗。深挖“小指标劳动竞赛”潜力,在作业区持续推进“生产成本班前核算”制度,即改变以往的班组生产成本“干了再算”的做法,施行“算了再干”,各班次吨油电消耗在班前计算、对比,找出操作方法、工况等方面的不足,确保设备、工艺的安全,同时推广好的做法和优势,实现节能降耗。如安合成品油线运行时十天半个月地连续输转,罐区根据“班前核算”数据加强与次段泵站联系,及时调节,即使调节后每小时流量仅增加百分之几,但是长时间运行下来也可节约可观的电能。同时,依托新上的DCS控制系统,更加合理地控制油品收油高度,尽量卡于最大收油高度边际,这样,既保证了安全作业,较高的油品液位又有助于机泵开出较大流量,减少运行时间,降低电消耗;持续开展基层班组“节能降耗”QC小组活动,围绕多年以来QC小组取得的成果,合理进行油品输转,达到节能降耗的目的。
从工艺着手减少蒸汽消耗。在油品输转中,原油、渣油、苯乙烯等油化品在低温时易冻易凝而造成无法输转,在较高温度时又容易因为挥发而造成质量损失。为找取两者之间的平衡点,他们一是改变以往笼统的油品温度工艺指标的划分方法,按照实际贮存的油品品种凝固点细细划分温度上下限,原则上规定控制在凝固点以上5℃到10℃;二是根据作业阶段控温,在收油阶段油品温度都超出贮存温度,此时不加温,在贮存阶段保温,在付油后低液位阶段调温。这样,在杜绝了油品冻凝的事故的同时,既消除了长时间蒸汽加温而造成的蒸汽浪费,也避免了油品较高温度时轻质组分的挥发浪费,兼顾安全与节能。