沧州炼化加热炉热效率“比”出好成效
[中国石化新闻网 2011年3月22日] 沧州炼化在创先争优工作中着重跟自己比、跟先进比、跟历史纪录比,围绕提高加热炉热效率主题,实施针对性节能改造,强化现场精细化管理,全天候跟踪运行情况,使4台加热炉的热效率均大幅提高到90%以上,每年可为企业降低成本400多万元。
沧炼在今年的“优化技术经济指标争第一”活动中,突出“三比”,即跟自己的过去比、跟行业先进水平比、跟全系统历史纪录比,通过优化改造调整,逐步创造自己的新纪录。围绕加热炉热效率的提高主题,他们提早谋划,与大庆华凯设计院等单位协作攻关,对加热炉逐台摸底,通过对标比出差距找出症结开好“药方”,优化改造调整方案。首先,利用装置大修时机,对常压炉、减压炉、重整加热炉和加氢加热炉等4 台加热炉实施了节能改造,有效降低了加热炉的排烟温度,减少了加热炉壁的散热损失,降低了燃烧器的氮氧化物含量。改造后,加氢加热炉排烟温度从450℃降到了135℃;利用烟气余热给重整加热炉的热载体导热油加热,使重整加热炉的排烟温度从223℃降到了130℃,每月可减少瓦斯消耗20多吨。
同时,强化现场精细化管理的执行力,细化量化考核指标,加大职能管理部门专业人员的现场服务力,技术人员定向对每台加热炉实施协助调整,定期检查烟道副线阀,降低烟气排烟温度,从而使加热炉始终保持高效运行状态,热效率均得到大幅提升。其中重整加热炉由过去的88.06%提高到91.88%,加氢原料加热炉由68.43%提高到90.68%,均创出了历史最好水平,年节约标准燃料油超过千吨。