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炼油与石化工程

大庆炼化重催车间依靠科技降低能耗

2008/2/26   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石化新闻网2009年2月27日]  为落实总部增产汽油的指示精神,济南炼化迅速组织有关部门研究制定应对措施,优化生产工艺,大幅增产汽油。生产调度处采取降低柴油干点、优化汽油脱硫醇流程等措施,收到明显效果,柴汽比由去年累计1.628∶1降低到目前的1.3∶1。与一月份相比,目前汽油日产量增加200~300吨,柴油产量日降300~400吨。
  承担汽油生产的主要生产装置一催化装置以新工艺FDFCC-Ⅲ灵活多效的优势为主导,追求装置效益最大化,从八个方面实施增产汽油措施,他们从提高汽油干点入手,将改质汽油干点和粗汽油干点控制在190~200℃;降低汽油反应器加工负荷,把汽油反应器总进料降低到每小时26吨;降低汽油反应器温度,稳定汽油蒸汽压。对分馏塔的操作进一步优化,减少汽柴油重叠,严格控制轻柴油初馏点;加快催化剂的置换速率,适当提高系统平衡剂的活性,从而大大提高了汽油产率。二催化装置加强精细化管理,不断优化生产操作,通过严格控制MMT加注量,既保证高标号汽油的生产,又降低了锰剂用量,取得了理想的效果。同时,车间还制定出优化调整方案,采取适当增加反应深度,提高分馏汽油干点,稳定平衡剂活性,探索最佳的产品分布,经过努力,汽油收率