当前位置:首页  >  炼油与石化工程  >  安庆石化聚丙烯2007年产38597吨突破历史最高
炼油与石化工程

安庆石化聚丙烯2007年产38597吨突破历史最高

2008/1/5   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [中国石化新闻网2008年1月3日] 日前,安庆石化传来新喜讯:聚丙烯装置2007年产量突破38500吨大关,生产聚丙烯粉料38597.5吨,创造了该装置投产以来的最高纪录。这一骄人成绩,是炼油二部成功阻击改造、生产、消缺等难题,实现“人员稳定、装置安全、生产高负荷”“三确保”行动的成果!
   改造生产两不误。2007年元月,投资80余万元的聚丙烯低压回收膜分离改造项目开始施工;消缺改造方案敲定后,装置上下齐心协力,克服重重困难,经过数月努力,该项目于4月24日顺利建成投用。数月以来,膜分离项目运行平稳、效果良好,每月创效超过60万元;而据初步核算,该项目年可回收系统不凝气中丙烯600~700吨。装置的另一真空泵节水减排改造项目,自9月份动工以来,炼油二部一直全力配合,为施工创造良好条件:工程技术人员一直在现场奔忙,做好各项安全监督措施;一线操作人员也边安全生产边做好施工监护,保证了施工安全和装置生产安全。
   生产消缺两确保。2007年,因丙烯资源充足,在上级部门的统一安排下,聚丙烯装置每天以42釜高负荷运行。尤其在四季度,日负荷高达45釜。装置运行已达二十年,设备老化日益严重,核心设备聚合釜的故障率较高。炼油二部除加强巡检频次、及时发现事故隐患外,针对夏季生产环境温度高,聚合釜后期热交换效果差,影响产品产量和质量的特性,赶在夏季来临前对10台聚合釜逐一射流清洗,提高了聚合釜的换热效果,对装置安全平稳生产也起到了良好的助力作用。11月22日他们还利用原料灌区停电检修的时机,充分利用短短的8小时装置停工机会,及时完成了真空泵水循环项目的管线碰头,消除了需停工才能消除的装置设备缺陷。
   2007年,装置操作人员认真巡检,发现处理多起设备缺陷和安全隐患,仅上报申请作业部安全奖励的项目就达26起,为装置安稳运行奠定了坚实基础。一线操作人员克服困难,着重控制聚合釜反应后期温度,及时检测每釜粉料温度,出现温度偏高的、及时采取措施,减免了聚丙烯“高温料、烧包料”的发生,确保了产品质量。
   深化改革、优化生产两手抓。2007年8月,随着炼油二部进一步深化扁平化工作的推进和班长竞聘上岗、班组成员优化组合工作的展开,聚丙烯装置的人员和管理思路发生了相应的变化,职工中产生了一些观望和波动情绪。按照作业部的以思想稳定促生产稳定的要求,装置书记和一线操作人员促膝谈心,化解职工心中积郁;专业技术人员在装置操作人员集中活动、岗位人员缺少期间顶岗操作,生产骨干放弃了年休假,确保了职工思想稳定,为装置生产稳定创造了条件。
   专业技术人员每天按时了解装置工艺变化、设备运行情况,及时分析解决现场问题,为一线操作人员生产操作严把平稳关、针对各釜实际,还制定了相应的控制指标,为装置生产保驾护航。
   通过各方共同努力,2007年聚丙烯装置实现了全年安全平稳生产,生产聚丙烯粉料突破3.85万吨,完成了年计划的107%,达装置设计能力的154%,创历史新高。