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勘探与钻采工程

河南油田技术进步推动节能降耗

2008/4/16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [中国石化报2008年4月14日] 河南油田采油一厂江河矿采油5队一季度通过全面测试机采效率,把两台“大马拉小车”的抽油机电机及时更换成匹配电机,每天节约用电800千瓦时;采油二厂古城油矿通过对欠平衡井调平衡,对聚驱对应井调冲距节省电力,一季度节约能耗及其他费用70多万元。这是河南油田今年推进节能降耗压低生产成本的一个缩影。
  河南油田随着稠油和三采产量的逐年增加,能耗也随之上升,生产成本居高不下。为把生产成本降下来,河南油田今年把节能降耗作为硬指标、硬任务,逐级落实责任,严格考核兑现。
  今年一开始,河南油田即广泛开展宣传教育,增强全员节约意识。在管理上层层分解生产成本指标,下达节能降耗任务,把指标、任务落实到各个行业,具体到班组。以节能节水达标为重点,加大污水回用、网电钻机改造等技术攻坚力度;优化措施方案,加强组织协调,加快推进步伐,提高能源综合利用效率;强化能耗计量分析和节能监测,细化岗位能耗定额及产品单耗。
  全面的精细化管理和能源消耗制度的严格约束,节约能源、降低生产成本成为基层生产单位的自觉行动。采油一厂江河矿采油6队推行单井节电管理法,一季度节约电费15万元。该队提出了大力提高泵效和使全队抽油机平衡率达到90%的工作目标,此工作目标的实现,年可节电20万千瓦时。负责稠油生产的新庄项目部对集油站掺水系统进行工艺改造,把热采区块的高温污水引入常采区块掺水系统,水温由48摄氏度提高到55摄氏度,降低了生产加热所需能耗;开展了外输原油不加热输送试验,使天然气用量每天由4万立方米降到1000立方米。一季度该项目部降低生产成本165.8万元,增油1900多吨。精蜡厂立足管理节约,2月份对生产车间用水流程进行改造,每天节约水费500多元。