欢喜岭采油厂欢26块实现有效开发纪略
2010/5/21
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来源:中国石油石化工程信息网
[辽河石油报2010年5月18日] 没有新井投产,下工夫抓好注水,欢喜岭采油厂终于在欢26块“双低”油藏收获了惊喜——采油速度从0.33%提高到0.84%,产量从20多吨提高到80吨以上。
欢26块杜家台油藏低孔隙度、低渗透率,难动用。从2008年下半年开始,欢喜岭采油厂在该区块重新排兵布阵,通过深化地质研究、完善注水工艺、加强采油管理等系列措施,使该区块主体部位全部注水开发。今年“五一”刚过,他们有了前面那组令人耳目一新的数据。
“走到这步,要下决心”
欢喜岭采油厂稠油产量占三分之二,稀油占三分之一。近年来,所在探区勘探进入高成熟度,后备战场几乎没有。开发上,随着时间的推移,稠油区块蒸汽吞吐普遍进入高轮次,效果变差;稀油区块普遍进入高含水期,产量递减加速。全厂保持产量稳定的难度越来越大。
在保持产量稳定的巨大压力下,该厂再一次把目光投向了难动用油藏。
欢喜岭采油厂辖区内的欢北区块有2409万吨难动用储量。低孔隙度、低渗透率是这些油藏的普遍特点。由于一直没有找到有效的开发办法,这些油藏被冠以“难动用”储量。像这样的储量,辽河油田有1.3亿吨。
欢采人认识到,虽然这部分储量有“双低”的先天劣势,但都是稀油,稀油的吨油价格要高于稠油1000多元,而操作成本不到稠油的一半。因此,把这部分储量动用起来,不仅是对产量的很好补充,而且还会促进全厂效益的增长。
欢北区块有30多个小断块,欢26块杜家台油藏是其中相对整装的一个断块。与欢26块的开发“斗智”和拉锯,几代欢采人持续了30年,其间,三上三下。最终,这种僵局在“四上”时才被打破。
“要解放思想,要靠技术进步和工艺完善,而且走到这步,要下决心。”该厂厂长范英才说,“这是一个方向。这块做好了,下一步整个难动用储量的动用就会很顺利。”
“不难,就不会有惊喜”
欢26块低渗油藏的动用历程,就像一部情节曲折的小说,充满了悬念。
1979年,该厂对该块“一上”,当时认为油品流动性好,进行边部常规注水开发,没有认识到地质的复杂性,结果不理想。1983年,“房子扒了,泵撤了,流程拆了”。
1989年,该厂在该块“二上”,这次进行井网加密,从500米加密到350米,但是注水依然注不进去。1990年,队伍再次撤下。
2003年,开始“三上”,实施精细注水,但因为是集中注水,一台泵注10多口井,效果仍不理想。2004年,队伍第三次撤下。
三上又三下,并没让欢采人气馁。他们不断总结经验,收获信心:他们从第一回合中认识到,该区块低孔隙度、低渗透率,供油半径小,边部注水不见效;从第二回合中认识到,注水水质不达标;从第三回合中认识到,“吃大锅饭”式的注水方式需要改变。
失利就像台阶,欢采人拾级而上,一步步接近成功。
“组合拳”打出高水平
走进该厂精细注水增注站,记者看到,这里正在扩建。高大厂房里,工作人员拿着刚接好的一小杯水样告诉记者:获得这样透明的清水,要经过气浮、液料过滤、振动膜过滤三道工序。扩建后,日处理像这样的A类清水能力将达到1000立方米。
这是该厂为了实现对欢26块经济有效开发新建的精细注水增注站。
经过前三个回合的失利,欢采人认识到了建立在精细地质研究基础上的精细注水的重要性。只有真正搞清楚地下油藏特点,才能对症下药。2008年下半年,该厂地质研究人员相继对该区块进行沉积相、注井流体地层配伍性以及矿物成分敏感性等研究,为确定注入方式、注入量提供依据,并开展注水井网优化研究;进行黏土防膨处理研究;开展精细注水研究;开展多井注水、温和注水、控制速敏研究,等等。
通过研究,经济有效开发的办法逐渐清晰:一是注水方式由原来的反九点法改为不规则注水;二是投资兴建专门的精细注水站,使注水水质全部达到A类标准;三是工艺上从“吃大锅饭”改为“吃小灶”,集中注水改为单井单注,每口注水井配备增注泵,注水泵全部实现变频,保证地层均匀吸水;四是加强采油管理,派专人负责,并增加注水指标作为对作业区干部的考核项;五是油、水井协调配合,注好水后结合油层改造,提高动用程度。
这套“组合拳”打出后,该块在没打一口新井的情况下,仅靠停产井复产,就使日产成倍增长,年采油速度从0.33%提高到了0.84%。“很快,这个区块的采油速度将达到1%以上,这在国内的低渗油藏里已经是一流开发水平了。”该厂地质研究所所长蔡玉川一边按着计算器一边告诉记者。他认为,必须依靠注水才能保持稀油区块持续稳产。建立在精细地质研究基础上的精细注水,再结合地面管理的加强以及油藏改造,能够实现难动用油藏的有效开发。
欢采人算账发现,这套精细注水措施投入与不断增长的产量相比,是低投入、高产出,且见效长远。该厂计划在8年内将整个欢北低渗油藏注水开发全部搞完。届时,稀油产量稳定将具备更加坚实的基础。