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勘探与钻采工程

胜利油田孤东采油厂精管注水井促进老区稳产

2008/10/15   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [中国石化新闻网2008年10月13日]  胜利油田孤东采油厂以提高采收率为目标,按照“完善注采系统,扩大水驱波及体积,精细注水管理,提高注水利用率”的工作思路,通过开展精细地层对比,完善注采井网,加大调剖、扶停欠注井力度,在注足水、增加有效注水,调整注水结构等方面做文章,水驱开发效果进一步改善。
   面对如何在特高含水期进一步提高采收率这一课题,广大技术人员首先从树立“有效的水量就是产量”的观念入手,加强投转注、扶停注井工作,增加注水井点,完善注采井网。他们根据储层、动态监测、剩余油描述及生产动态等各种动、静态资料,综合分析确定剩余油的分布方向,并采取相应措施来挖掘剩余油潜力。对井网不完善的区域,通过打新水井、转注提高水驱控制程度。2008年以来在水驱和注聚单元开展投转注和报废井侧钻工作,共设计水井投转注34口,实施31口,对应可对比油井100口,日液增加849吨,日油增加131吨,含水下降1.4%。其中针对6-22-2434井井区注采关系不完善,聚合物注入PV相对较少,井区油井见效缓慢问题,对22-2434实施转注5561层措施,其对应的6口油井有3口井由一向对应变为两向对应,取得了显著的增油效果,液量增加143.9吨,油量增加44.2吨,含水下降6.9%。
   油田开发后期,对于渗透率大于2000毫.达西的高渗层,由于注入水的冲刷作用,易形成大孔道,无功注水增多,而对于渗透率较小的低渗层,由于水质不合格等因素的影响,堵塞油层,易产生停、欠注井。针对这些问题,广大技术人员以注水大调查为契机,精细分析,配套工艺技术,加强注水井专项治理工作,优选水井调剖、封窜方案,改善吸水状况,扩大水驱体积,提高采收率。根据分公司的安排,从05年以来对注水系统进行了深入调查,掌握了注水系统现状和存在的主要问题,在此基础上,针对注水管柱存在着分注工艺落后、油管结垢、腐蚀老化严重等突出问题,本着“动态需要、整体单元治理、注水矛盾大、综合效益显著”的原则,制定出水井专项治理方案。2006-2007年先后实施水井综合治理11个单元,以及部分井网需要的高效零散井扶井、大修、细分等措施,累计作业283口。同时在工作中技术人员十分注重与整体调整方案相结合,积极做好水井长效投入方案的实施。08年共安排长效投入方案4个,设计水井工作量61口,目前已实施42口,前后对比增加注水量381立方米,对应油井77口,日液增加140.8吨,日油增加13.1吨,含水下降0.05%。通过治理,单元分注率由84.3%提高到88.0%,测试率由72.2%上升到78%,层段合格率由76.2%上升到77.8%,注采对应率由77.8%提高到79.2%,恢复注水控制储量127万吨。通过水井专项治理工作的开展,有效改善了注水开发状况,夯实了油藏稳产基础,提高了水驱开发效果。
   完善的制度是各项工作科学、有序进行的基础和保障。采油厂高度重视“制度建设”工作,坚持“全面、科学、先进、实用”的原则,扎实推进“制度建设”工程,推动了注水管理工作的科学化和系统化。重点补充完善了《采油厂注水管理办法》、《采油厂油水井作业方案管理和作业监督办法》、《孤东采油厂注采管理考核办法》、《工程技术资料台账填写规范》等规章制度,确立了新的调配、洗井、测试和系统效率原则及运行制度、考核办法,对维护井和措施井作业方案的编制、审批及发放程序做了严格要求,对出砂井、欠注井、措施井提出了具体标准,提高了作业运行效率和措施有效率。并且在工作中注重把制度落实作为关键环节,强化现场检查考核,实行旬分析、月总结、季度检查的运行机制,定期组织召开季度检查工作讲评会,剖析存在问题,提出整改期限,促进了注水管理水平的提高。