勘探与钻采工程
江汉M138站用新工艺降低稠油开发高能耗
2008/7/24
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来源:中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2008年7月22日] 清河采油厂M138站为了解决高产油带来的高能耗矛盾,念好新工艺“节能经”,利用新工艺,降低高能耗起到好的效果。
M138站承担着M138区块的原油集输和稠油加热工作。M138区块是清河采油厂的稠油开发区块,对于稠油开发,温度很重要,这就需要通过锅炉烧煤等方法来提高温度,保证稠油井正常生产。2005年10月M138站投产后,热耗煤每天达到14吨,仅煤炭成本每年就需160多万元。煤耗高,压力高,掺水温度升温慢,影响了整个原油生产。该站班长周拥军和技术人员一起对锅炉换热器热效益反复对比,发现设计的原油换热器的换热面积为170平方,而掺水换热器的换热面积只有53平方米,根据同等流量的水在换热面积增大后,换热温度升高,原油温度提高的原理,该站通过优化工艺流程,提高换热温度,煤耗从14吨降低到10吨,年节煤1460吨。
去年底,该站在锅炉燃烧方式上进行工艺改进,把主要燃烧区后移1米,整个1季度,该区块在油井增加10多口,环境温度比去年低的情况下,用煤量没有增加,反而下降120吨。
今年M138站利用新工艺,投入高效分水器,各站来液量经高效分水器分离后,脱出的污水在掺水系统里循环使用后,外输原油由双泵运转改为单泵运行,电耗下降百分之五十,一台泵一天可节电130度;联合站输送的水从2000方下降到600方,一天少处理污水1400方;采用这种先进的新工艺密闭式集输后,把天然气收集起来,用于锅炉燃烧,每天可收集1200方到1400方天然气,为该站煤耗降低起到了一定的作用。