苏里格气田大力实施挖潜增效工程
2008/7/22
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来源:中国石油石化工程信息网
众所周知,苏里格气田属于典型的特低产气田。产量低到什么程度?在先导试验区产能建设头5年,28口气井总共才生产3亿立方米天然气,平均单井的累计产气量仅1000多万立方米。如果按照目前每立方米气0.80元的价格计算,每口井的毛收入仅800多万元。而那时,苏里格地区的实际单井最高投资已达1500万元。
总资源量为3.8万亿立方米的巨型气田,难道仅因为成本问题而“深藏不露”?2005年,中国石油引入市场竞争机制,加快苏里格气田开发步伐的战略决策,使苏里格气田跨入向社会挖潜的一大步。通过市场招标和引入社会工程技术服务队伍,目前,直接参与苏里格气田开发的已有国内外10多家企业。
引入社会队伍和设备,不但为长庆油田减少大量固定资产投资费用,而且通过多家联手攻关,挖潜效果更加明显。油管和套管实行国产化后,平均单井节约投资200多万元。井口紧急截断阀原来单价高达30多万元,后与一家高科技企业合作开发同类产品,单件费用降到3.8万元。通过采用“不加热、不注醇、中低压集气”模式,简化地面建设工艺,单井地面建设投资较原来降低50%。实施井间串接技术,平均单井管线减少投资约32%。多家钻井队伍共聚一个竞争平台,各展其能,不设技术壁垒,实现技术共享,促使钻井周期由原来的平均45天缩短到现在的平均15天,气田建设进度大大加快。推行“标准化设计、模块化建设、数字化管理”模式,以前需要60天建成的集气站,现在25天就建成。
特别是气田实行数字化管理后,原来一个人一天开车跑上百公里最多只能巡检8口井,现在利用数据远程传输系统,坐在集气站值班室一分钟就可以巡检58口井,减少大量人力和物力。以苏6-1集气交接站为例,原来需要14个人管理,现在只要4人,人工费用大大降低。
采用常人没有采取过的挖潜手段和常规方法没有使用过的增效绝招,才实现苏里格气田的效益开发。目前,苏里格气田不但显示出百亿立方米大气田的清晰轮廓,而且平均单井建设综合成本控制在800万元以内,比实施措施前费用降低38%。