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勘探与钻采工程

长庆油田苏里格气田开发模式调查

2008/6/30   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
间缩短,生产时间延长,装置产能提高了15%左右。这种塔底阀如果从国外进口需1000万元,而兰州石化开发仅需400多万元。
  重点工业攻关项目的突破,使兰州石化的装置效能得到进一步发挥,资源利用效率不断提升,生产结构更为优化。
  技改技措成效显著
  经过几年的努力,兰州石化已形成了千万吨炼油、70万吨乙烯生产能力,但化工原料缺口大、个别装置负荷低、公用工程总体布局不尽完美等因素制约着生产的快速发展。
  技改技措项目具有投入少、施工周期短、见效快的优势。兰州石化从推进炼化一体化生产入手,大力实施技改技措项目,优化生产工艺、原料配置、装置结构,解除生产瓶颈制约,促进了装置技术经济指标的提升。
  兰州石化建设了炼厂干气浓缩装置,向乙烯装置提供干气,但干气装置的压缩机运行常有波动,干气脱硫装置规模小,影响了干气精制装置正常运行。针对这些问题,兰州石化与干气回收技术提供方进行了技术交流,提出了浓缩乙烯乙烷装置消除瓶颈和干气精制完善的方案,对干气装置进行改造,确保干气浓缩和精制装置长周期稳定运行。这项改造完成后,每年可回收乙烯2.2万吨,乙烷1.4万吨,丙烯0.4万吨,预计产生效益3.88亿元。
  年46万吨乙烯装置有5台裂解炉,原设计4台投石脑油,1台投轻柴油。用石脑油作乙烯裂解炉的原料,收率比轻柴油高,而成本比轻柴油低。兰州石化为此实施了年46万吨乙烯装置5台炉全投石脑油项目。于2008年4月进行工业试验,6月着手改造工艺流程,11月改造全部完成,项目转入生产。经分析,乙烯收率提高了0.39%,丙烯收率提高了0.04%。每吨产品综合能耗下降了10千克标油。由于乙烯装置的产量达40多万吨,这些指标的提升带来了显著的效益。
  此外,兰州石化还实施了碳四回丁、汽油加氢装置、苯乙烯装置分子筛系统、大乙烯炉前罐等多项改造,不同程度地提升了技术经济指标,成为企业快速发展的强力支撑。戀标引入工程技术队伍,充分利用社会资源参与开发,从而使中国历史上第一个天然气田“开放村”在长庆苏里格诞生。ല