冀东油田“夺油上产、降本增效”工作纪实
2008/6/12
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来源:中国石油石化工程信息网
重组整合后,长城钻探驻辽单位在发展战略中把保障辽河油田公司增储上产作为首要任务,紧密围绕辽河油田公司增储上产提供优质服务。兴古7块是2008年辽河油田公司增储上产重点区块。长城钻探驻辽各单位在生产部署上,优化钻机配置,调派最好的队伍到该区块钻井,全年该区块投产29口新井,年产油达16万吨,为油田公司优化产量配置做出了重要贡献。赵古1井是油田公司部署在中央凸起南部潜山的一口风险探井。在该井钻井施工过程中,长城钻探高度重视,精心组织,管理到位,保证了这口井钻探成功。围绕辽河油田公司进行的二次开发、SAGD等重点工作,长城钻探加大水平井技术应用力度,保障了二次开发取得理想效果。在钻井过程中,井队加大了新技术和先进设备应用力度,加大了井控管理力度,据统计,长城钻探驻辽单位2008年共在辽河油区市场钻井开钻625口,交井631口,水平井完成214口,欠平衡钻井完成11口,井身质量、固井质量合格率达100%。
长城钻探驻辽各单位2008年大力推进钻井提速工程。钻井提速在提高钻机使用效率的同时,能加速甲方井的投产速度,并能保护油气层、减少后期改造投入,是一项双赢之举。长城钻探推出了“领导重视推进提速、科学技术引领提速、安全生产保障提速、硬件升级支撑提速、团结协作助推提速、重点突破驱动提速和政策机制激励提速”等八项措施。驻辽各二级单位和专业化公司都成立了相应的提速领导组织机构,明职责,定分工,确保提速工程有序推进;在技术保障上,施工队伍探索了重提高压喷射、螺杆+PDC钻头复合钻井、使用新型钻井液、使用粗钻杆等办法,取得了好效果。据统计,2008年,在钻井平均井深同比增加259米的情况下,驻辽井队机械钻速同比提高2.6%,2008年后9个月比前3个月平均机械钻速提高24.8%。辽河油区2008年1-12月共完成3500米以上的深井65口,平均机械钻速同比提高22%。
针对辽河油区市场深井和特殊工艺井增多的实际情况,一年来,长城钻探驻辽单位大力开展科技攻关和创新活动,打造出了多项水平井精品工程,创造了多项新的全国纪录:在辽河油田公司相关部门和沈阳采油厂的大力支持下,应用自主研发的复合井眼侧钻技术,打出了国内首口20分支“鱼骨”型水平井静52-H1Z井,创造了国内水平分支最多纪录、国内陆上水平段总进尺最长纪录和国内陆上单井总进尺最长纪录;打出了国内首口双分支“鱼骨”水平井边台-H3Z井,解决了硬地层水平段悬空侧钻等一系列重大技术难题,主井眼完井达到TAML4级标准,处于世界先进水平,创造了国内陆上潜山储层进尺最长纪录;曙一区SAGD试验区时移地震技术研究取得重大突破;自主研发的国内首台过套管电阻率测井仪成功进行整机联调,创造了引进、消化、吸收、再创新的范例;远程录井系统研发初步实现了“有人值守、无人操作、后台支撑、专家共享”目标。这些新的技术成果,将对今后辽河油田特殊油层和油藏的开发,对油田的采油管理,起到重要作用。
过去的一年里,长城钻探驻辽各单位还加大了控压钻井技术的应用力度,共进行了11口控压钻井施工,是辽河油区实施这一方式钻井最多的一年,取得了良好效果。控压钻井技术即欠平衡钻井技术,它的最大好处是保护油气层。在实施11口控压钻井施工中,在控制压力钻井技术配套和技术应用上取得了突破:在前34井的控压钻井施工中,长城钻探国内第一套控制压力气体钻井设备配套成功,形成了生产力;成功实施了哈3-H3Z井4分支水平井控压钻井施工,探索了水平井+控压钻井新模式,为扩大控制压力钻井技术应用面提供了新途径;应用控压技术提高钻进机械钻速取得成功,马古7井采用控压钻井与邻井马古2井非控压钻井段比较,机械钻速提高了146.1%。
在服务好辽河油区主战场的同时,长城钻探驻辽单位还大力拓展国内其他油田市场和国外市场,钻井工作量明显增加。栀查和发现安全隐患,及时解决存在的问题。
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