勘探与钻采工程
钻井提速:推广磨溪经验取得效果
2008/2/4
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来源:中国石油石化工程信息网
[中国石油报2008年1月31日] 2007年,集团公司及所属各单位继续深入推广“磨溪”经验,本着实事求是、因地制宜、因井制宜的原则,注重适用技术推广与集成应用,注重钻井生产管理和以井控工作为中心的安全管理,在平均井深比2006年增加69米的情况下,平均机械钻速同比提高0.41米/小时,提高3.33%。
在加强技术攻关的同时,中国石油钻井工程技术服务更加重视成熟技术的配套应用。2007年,各油气田全面推广以PDC钻头为核心的钻井提速配套技术,取得显著效果。初步统计,国内市场在9500口井中应用PDC钻头,占总井数的75%,进尺1250万米,占钻井总进尺的54%。其中大庆、吉林油田PDC钻头进尺占总进尺的90%以上,浅井二开后全部采用PDC钻头。塔里木、华北、长庆、大港、吐哈、冀东等油田PDC钻头进尺占总进尺的50%以上。
更新理念,强化管理,当年所钻“三高井”全部实现井控安全。在保证井控安全的基础上,实施近平衡钻井、控压钻井及欠平衡钻井,解放了钻速,取得了保护储层、减少事故的综合效果。塔里木油田改进完善现有泥浆体系,降低泥浆密度,实施控压钻井技术,较好地解决了又漏又喷井的复杂问题,保障了压力敏感储层安全钻井,提高了钻井速度。新疆石油管理局在钻井队配备HSE监督员,对重点探井配备双监理,实现钻井生产全过程监控,有效控制和削减了施工风险。海洋工程公司针对海上生产风险大的实际,始终把安全生产放在一切工作的首位,严格制度、严格检查,未发生过安全事故,为钻井提速提供了保障。
保证提速效果,挖掘提速潜力。2007年,各单位大力发扬大庆精神、铁人精神,加强工程技术管理基础工作,完善生产运行机制,强化后勤保障,减少了非生产时间;强化钻井一线员工技能素质培训,提高了工作效率。苏里格气田在开发中实施“5+1”模式,引入市场竞争机制,3年来钻井周期缩短1/2。吉林油田严格执行钻具清洁、倒换钻具等管理措施,钻具事故损失时间由年平均16.1天下降到4天。
注重团结协作,共同促进提速。各油气田双方共同成立钻井提速领导小组,在工作中共同制定提速目标,共同研究钻井方案,共同开展瓶颈技术攻关,共同组织实施。四川油气田双方共同成立龙岗工程领导小组,对龙岗工程进行全过程协调管理,加快整体运作,平均钻井月速同比提高19.3%。