广安气田走上规模效益之路
2008/1/11
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来源:中国石油石化工程信息网
广安气田日产气由去年初的9万立方米跃升至年底的245万立方米。昭示着在短时间内打造国内低渗砂岩气藏开发样板的梦想已演变为现实。截至去年12月31日,广安气田共开钻64口,完井66口,获工业气井47口,平均单井测试产量8.2万立方米/天,累计生产天然气突破4亿立方米,新增产能367.27万立方米/天。
勘探开发一体化思路加快了广安规模效益开发的步伐。在部署实施探井广安101、102井的同时,加快广安27口老井资料复查和重新分析评价。2006年,Ⅰ号区块须六气藏探明地质储量788.67亿立方米,Ⅱ号区块须四气藏控制储量670.65亿立方米,一个储量逾千亿立方米的大气田横空出世。
川中油气矿通过技术创新与集成,在攻克低渗砂岩气藏开发难关方面取得了显著的效果。水平井工艺技术、加砂压裂工艺技术、井下节流技术、优化简化的地面工艺等一系列的技术创新,保障了气藏的优质高效开发;广安单井的成功率,井均产能和亿方产能建设投资,位居国内同类气藏前列。管理创新,打破常规,精细运作,实现了“钻井不等井场,钻井不等设计,投产不等地面建设”,加快了工作节奏,控制了成本。大规模推行单井无人值守的集中井站管理模式,开创了四川油气田的先河。
建设者创造出的一组数据,印证了广安气田闪亮的足迹:依靠地震储层滚动预测和低阻气藏测井精细解释技术,有效储层厚度、孔隙度预测符合率提高到90%以上;川渝地区第一口钻成的超长水平井—广安002-H1井,水平段长2010米;完成广安002-H8井,采用氮气欠平衡钻井和EMWD地质导向技术,实现了全水平段欠平衡钻井;先后完成了广安21口井70-250立方米规模的加砂压裂施工,获测试日产气较区域直井自然产量增产3至13倍。