当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  吉林油田成功实施调整改造
勘探与钻采工程

吉林油田成功实施调整改造

2007/12/24   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
    [新华网2007年12月21日] 年终岁尾,吉林油田公司又一个百万吨采油厂诞生:扶余采油厂经过近3年的调整改造,原油产量重新登上100万吨台阶。这是吉林油田公司对老油田实施整体改造的一次成功实践。国内权威石油专家就此作出评价:扶余油田是全国老油田调整改造的典范,为全国其它老油田稳产增产、持续发展开辟了一条新路。
    吉林油田是中国石油“十一五”期间主力上产地区之一。作为吉林油田的发源地,历经半个世纪的发展,曾经在年产100万吨水平线以上稳产10年之久的扶余油田,为吉林油田的发展立下过汗马功劳。然而,自20世纪90年代以来,由于多年连续运行积成的井况逐年变差、地面系统老化严重、注采井网不适应及含水上升等诸多矛盾日显突出,致使扶余采油厂原油产量一直呈下滑趋势。到2003年,年产量已降到60万吨。
    面对严峻态势,2005年,在反复调研、科学论证的基础上,吉林油田启动了扶余油田调整改造项目。通过3年来的自主创新、大胆实践,扶余采油厂成功实现了各项改造目标:地上、地下实现了立体化调整改造,完成原有全部井网改造、井网调整及全部集输系统拆旧新建改造,实现新建产能84万吨。在正常生产的同时,完成了新老系统的安全切换,成功构建出一个科学合理、节能降耗、安全环保的高效开发系统,使原油年产量重上100万吨,相当于再建了一个新的扶余油田。 
     如今的扶余采油厂,步入科学开发的良性循环轨道。探明储量和可采储量显著增加,原油产量大幅度攀升,年产原油上升到104万吨,4年净增44万吨。开发效果明显好转,油田递减逐年减缓,含水上升整体得到控制,并呈下降趋势;地下开发形势好转,为油田持续稳产上产奠定了良好基础;地面系统更加优化,运行效率大幅度提高,系统维护费降低;安全性能显著提高,多年遗留的大量隐患得到彻底消除;管理机构进一步优化,专业化管理实现了扁平化。更值得一提的是,通过调整改造,节能降耗也取得显著效果。他们实施“以气代油”工程,今年实际消耗自用油比2004年减少32751吨,电量单耗比调改前下降65.8KW/吨,吨油运行费用比2004年下降64.7元。