勘探与钻采工程
大庆采油十厂由耗电大户变节电大户
2007/12/13
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来源:中国石油石化工程信息网
[中国石油报2007年12月11日] 原油生产的每一个环节几乎都离不开电,耗电量在原油生产成本里占相当大比重。大庆油田采油十厂积极创建节能型企业,截至12月4日,这个厂已从“电老虎”嘴里抢回860万千瓦小时电。耗电大户变成了节电大户。
精细管理,确保电网平稳运行。电是油田生产运行的动力源,油田生产的各个环节几乎都要“吃”电。
节能降耗离不开精细管理。大庆采油十厂着力抓好电网经济运行,千方百计提高电网运行质量,对10千伏电网重点进行动态化检修,对低压配电网进行精细点项检修,对跨越农电线路、树木的10千伏线路安装导线绝缘护管,保证了电网安全、平稳、经济运行。同时,这个厂不断加强防窃电管理,严厉打击窃电等违法行为,减少了电量流失。
采油十厂不断推广应用节电新技术,对主要能耗设备和工艺系统进行节能技术改造,让落后设备“下岗”。这个厂每年都对老、旧设施进行更新改造,并推广应用经实践证明的技术成熟、节电效果明显的产品。
在满足生产的前提下,把非节能电机更换为节能电机。今年,大庆采油十厂已在286口井更换节能电机,综合节电达到20.79%,系统效率上升2.04%,平均单井日节电20.74千瓦小时。
采用机泵涂膜技术,提高机泵运转效率。由于机泵运行时间长,内部叶轮等部件腐蚀、结垢严重,导致泵效较低,造成电能浪费。这个厂通过试验研究,对机泵实施涂膜技术改造。改造后,机泵具有较强的抗腐蚀性,泵效提高约3.3%,具有较好的节电效果。每台机泵涂膜后,年节约电量折合人民币约10万元。
为抽油机井安装皮带涨紧器。在生产中,部分抽油机井因负荷大,皮带往往被拉长变形,导致皮带打滑、频繁断裂,平均单井年浪费电能1200千瓦小时。为有效延长皮带使用寿命,提高抽油机井皮带传动效率,降低因皮带打滑造成的电能浪费,大庆采油十厂在107口皮带打滑严重的抽油机井上安装了皮带涨紧器,收到了较好的节电效果。
增强员工节能意识,一点一滴,勤俭持家。这个厂建立健全转供电规章制度,完善基础资料,推广朝阳沟第六联合站节能示范区节能改造措施,从出门关灯、下班关闭电源入手,加强长明灯的管理,推动了节能工作的深入开展。