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安庆石化完善各项措施确保实现烟气超低排放

2018/5/30   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网  2018-05-29]安庆石化热电部依据国家新的环保要求,采取各项措施对系统内设备进行更新改造,以确保锅炉烟气外排达到国家最新制定的超低排放标准。
  该部现有220t/h、2×410t/h、630t/h四台高压煤粉锅炉,主要燃料为煤、油、干气、驰放气和滤饼。2017年共消耗原煤124万余吨,点火用柴油约1098吨,掺烧炼厂干气6719吨。锅炉烟气经过脱硝SCR反应器除去氮氧化物(全年共减少氮氧化物排放总量14359.5吨),再经电袋除尘器除灰后进入脱硫塔湿法脱硫,产生的石膏外运再利用,净烟气经3号烟囱排入大气。除尘、脱硫、脱硝装置严格按照设备设计排放指标优化运行,二氧化硫、烟尘、氮氧化物等污染物排放均低于排放标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)规定限值。
  该部现有两套烟气脱硫装置,按二炉一塔工艺配置,4、5号炉共用B套脱硫系统,3、6号炉共用A套脱硫系统。由于两炉一塔运行存在着较大的系统风险,特别是B套脱硫装置,由于4、5号炉均为主力锅炉,一旦脱硫系统故障,4、5号炉必须同时停运,这会给公司整体安全生产造成严重影响。此外,单台锅炉运行时烟气倒灌产生的烟气腐蚀,对人身和设备均构成严重威胁。为此,该部于去年8月开始就积极实施了锅炉超低排放改造。4、5号炉烟气脱硫进行“一炉一塔”改造,新建一套石灰石/石膏湿法4号炉烟气脱硫系统(C套)。同时对原A、B套脱硫装置的吸收塔系统进行升级改造,采用“脱硫塔内增效脱硫除尘+高效除雾改造”方案,对原A、B套脱硫装置的吸收塔系统实施烟气脱硫及除尘增效改造。对5号锅炉进行低氮燃烧器改造,在每台锅炉SCR预留催化剂层装填催化剂,配套安装声波吹灰器、蒸汽吹灰器等设施。
  本次改造由宁波工程公司EPC总包,计划2018年年底完成4台锅炉超低排放改造,改造后将实现烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米的超低排放标准。