[中国石化新闻网2015-01-12]截止2014年底,华北分公司研究院完成天然气开发井井位部署206口,完成率127.2%,同时,由于气藏评价成果较好,也初步落实了2015年10亿方产能建设阵地。
目前,120口产能建设井完钻106口,平均砂岩钻遇率90.46%,气层钻遇率50.69%;完成试气的68口井,平均日无阻流量6.96万方,平均日配产2.5万方,达到方案设计要求;完钻未完成试气38口井">
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华北分公司研究院天然气开发工作成效显著

2015/1/13 8:53:45   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-01-12]截止2014年底,华北分公司研究院完成天然气开发井井位部署206口,完成率127.2%,同时,由于气藏评价成果较好,也初步落实了2015年10亿方产能建设阵地。
  目前,120口产能建设井完钻106口,平均砂岩钻遇率90.46%,气层钻遇率50.69%;完成试气的68口井,平均日无阻流量6.96万方,平均日配产2.5万方,达到方案设计要求;完钻未完成试气38口井与完成试气井钻遇效果相当,可满足2.5万方/天的配产要求;预计可完成10亿方产能建设任务。
  初步落实了2015年10亿方产能建设阵地。落实了上古气藏(大5-大75井区和大65井区)可动用储量约277.67亿方,预计可建产6.0亿方。奥陶系风化壳水平井加砂酸压产能突破,评价出大30-大48井区可动用储量109.0亿方,可开展先导试验,预计建产1.0亿方。东胜气田锦66井区落实盒2、盒3段气藏可动用储量161.26亿方,预计可建产3.0亿方。
  优选出了2015年大牛地气田气藏评价目标区。根据气藏评价效果,大70井区剩余未动用储量规模相对较大,且纵向上气层具有多层叠合的特征;面积314.88平方公里,预计落实可动用储量100至150亿方。
  杭锦旗锦十里加汗气藏评价取得重要突破,预计可评价出可动用储量250至300亿方。
  在新层位有望取得产能突破。大牛地上古生界本溪组钻遇良好气层显示,DP116S井导眼段在本溪组钻遇砂岩三套,累计厚度33.0米,测井解释气层厚度29米,为一套良好的气层,有望获得高产气流。
  大牛地下古气藏水平井产能取得突破。一是进一步明确了储层发育模式、储层电性特征,为下一步细化水平井选区评价、井位部署与工程工艺攻关试验提供依据。二是大牛地下古酸压工艺取得成功,DP102S、PG18、DP77S、PG13采用加砂酸压工艺+优化放喷制度,产能取得突破。
  同时,该院进一步完善了致密低渗气藏水平井有效开发配套技术,持续扩大了水平井规模化开发成果,保证了水平井的钻遇和试气效果。(安伟