[中国石油报2013-04-17]截至4月11日,大庆油田高159-55井组5口井平均日增油2.3吨,含水下降0.7个百分点,累计增油710余吨,且有效期达11个月,并还将延长。“这么好的效果,注水井高159-55井功不可没。”大庆油田采油一厂工程技术大队工艺室副主任刘建宇激动地说。

一个井组能多产油,注水井怎么会发挥这么大的作用?这还要归功于低初始黏度长效调剖技术的应用">

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大庆萨中油田应用低初始黏度长效调剖技术增油3.16万吨

2013/4/18 9:19:58   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报2013-04-17]截至4月11日,大庆油田高159-55井组5口井平均日增油2.3吨,含水下降0.7个百分点,累计增油710余吨,且有效期达11个月,并还将延长。“这么好的效果,注水井高159-55井功不可没。”大庆油田采油一厂工程技术大队工艺室副主任刘建宇激动地说。

  一个井组能多产油,注水井怎么会发挥这么大的作用?这还要归功于低初始黏度长效调剖技术的应用。

  不同黏度调剖剂进入目的层比例示意图

  据了解,大庆萨中油田进入高含水期开发以来,地下油水分布状况日趋复杂,受地层固有的非均质性及多年开发造成次生非均质性加剧的影响,油层层间、层内矛盾日渐突出,造成高渗透部位注水突进,油井含水上升加快,影响开发效果。

  注水井化学浅调剖技术可以很好地解决上述问题。这项技术为油田高含水期剩余油的挖潜和提高开发效果,提供了一项有力的技术手段。

  水驱开发的主要目标是控制含水上升速度、减缓产量递减,但要达到这个目标需要提高油层动用程度。注水井浅调剖技术能有效提高各类油层的动用程度,是高含水后期改善开发效果的有效措施。据介绍,常规调剖剂初始黏度高,导致注入压力高,调剖目的层段内除了高渗透层外还存在中低吸水层,在调剖施工时大量调剖剂进入非目的层,进入调剖目的层的药剂量减少,有效调剖半径小,使得有效期只有一年左右,连通油井不能长期见效,并对中低渗透层造成污染,影响和制约浅调剖区块整体开发效果。

  采油一厂技术人员深入研究影响调剖有效期的主要原因,经6年刻苦攻关,研制出低初始黏度长效调剖技术,形成了低初始黏度的调剖剂体系及配套注入工艺,调剖剂进入目的层比例增加了25%,使调剖见效期达到一年半以上,区块整体开发效果得到明显改善。

  高159-55井是采油一厂南一区东部高台子油层的一口注水井,对应的5口油井综合含水率平均在95%以上。经科研人员认真分析和反复论证,决定采用低初始黏度长效调剖技术提高原油日产量。“用最简单的话说,就是让调剖剂去该去的层位,并可以让它在地下油层‘走’得更远、有效时间更长。”刘建宇说。

  去年5月份,科研人员在高159-55井注入调剖剂100立方米,对应的5口油井均已不同程度见到增油效果。其中,高157-54井增油效果最显著,日产原油由1.04吨上升至1.95吨,综合含水由97.6%下降至97.1%,单井累计增油200吨。

  目前,这项技术已在油田应用191口井,与常规调剖剂相比,注水压力升幅增加0.62兆帕,相对吸水量降低幅度增加21个百分点,连通油井有效期达27个月,比常规调剖增加16个月,累计增油3.16万吨,见到了降水稳油的效果。

  今后,萨中油田将继续扩大低初始黏度长效调剖技术应用规模,实现浅调剖施工现场监督向远距离传输自动监控转变,为大庆油田原油稳产提供技术支撑。