[中国石油新闻中心2016-07-25]西北油田采油一厂结合4个高蜡、高沥青区块的生产现状,采取多种举措,持续优化清蜡工艺,化解了油井“血栓”,打开了生产增效通道,上半年,节约清蜡费用达299.6万元。
该厂有110多口自喷井,大部分都分布在九区奥陶、托甫台区块和跃参区块,受蜡和沥青质的影响最重,管道堵塞成了家常便饭。而且这些区块具有油藏埋藏深、压力高的特点,完井管柱大部分">
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西北采油一厂:优化清蜡工艺打开增效通道

2016/7/26 8:50:25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油新闻中心2016-07-25]西北油田采油一厂结合4个高蜡、高沥青区块的生产现状,采取多种举措,持续优化清蜡工艺,化解了油井“血栓”,打开了生产增效通道,上半年,节约清蜡费用达299.6万元。
  该厂有110多口自喷井,大部分都分布在九区奥陶、托甫台区块和跃参区块,受蜡和沥青质的影响最重,管道堵塞成了家常便饭。而且这些区块具有油藏埋藏深、压力高的特点,完井管柱大部分带封隔器以保护套管,清蜡难度极大。
  面对这种困境,工艺技术人员对症下药,深挖清蜡技术潜力。通过分析和试验,发现生蜡堵塞或者清蜡遇阻时,使用西集外输原油正注,能达到较好的解堵效果。高含蜡S101井正注稀油后,清蜡周期由3天变为10天。技术人员还根据清蜡遇阻情况、原油性质及井筒压力温度变化情况,及时调整工作参数。同时,坚持每月召开一次清蜡分析会,对自喷井清蜡周期进行优化调整,仅此项措施减少清蜡379井次,减少清蜡费用160万元。
  应用电磁防蜡装置清蜡,也是一项新工艺。通过安装持续的电磁场源,使原油中的蜡晶体由原来的无序运动转化为有序运动,防止蜡分子晶体聚集、附着,达到防蜡目的。在TK915-8X井安装该装置,清蜡周期由2天调整为5天。另外,针对油管堵塞不严重的井,技术人员利用小管径连续油管替代常规连续油管作业,进行循环冲洗解堵,单井次可节约费用8.6万元。
  同时,还采用优化地面流程、井口压力拐点放喷、节点监控等措施进行清蜡,效果明显。