[中国石化新闻网2016-01-14]2015年,西北油田采油一厂在高蜡、高沥青自喷井优化上亮出“杀手锏”,技术人员通过攻关研究、现场实践,创新形成了四项配套技术、一套生产管理制度、六项技术规范,解决了110口高蜡高沥青超深自喷井生产难题,保证了2360吨日产的稳定,取得了显著的社会和经济效益。
据了解,采油一厂管辖4个油藏经营管理区、22个油藏开发管理单元,其中塔河托甫台">
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西北油田:高腊高沥青油井治理亮出“杀手锏”

2016/1/15 8:48:30   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-01-14]2015年,西北油田采油一厂在高蜡、高沥青自喷井优化上亮出“杀手锏”,技术人员通过攻关研究、现场实践,创新形成了四项配套技术、一套生产管理制度、六项技术规范,解决了110口高蜡高沥青超深自喷井生产难题,保证了2360吨日产的稳定,取得了显著的社会和经济效益。
  据了解,采油一厂管辖4个油藏经营管理区、22个油藏开发管理单元,其中塔河托甫台区块、塔河五区奥陶系、S72区块奥陶系等还具有高蜡、高沥青、高压、超深的“3高1深”的特点,849万吨的可采储量,采出程度只有4.8%,高蜡高沥青成为油井高效生产的“拦路虎”。
  技术人员通过对九区奥陶系油气井产出原油、堵塞物进行研究发现,原油中含一定量的蜡,形成致密的蜡包油、油包蜡结构促使蜡块不断生成、生长,这些都成为影响油井正常生产的“病灶”所在。
  由于部分井高压、产气量较大,通常这部分井油压都在30兆帕以上,机械清管存在一定井控风险,针对该现象,为防止油气井堵塞,该厂创新“油管正注防堵技术”,一举解决该类井的防堵情况。
  S72-22井含蜡量高达21.83%,30℃时粘度高达54410点,井筒蜡堵现象十分严重,初期工作制度无法满足该井正常生产,该厂技术人员不断摸索最佳生产制度,及时优化清蜡方式,尝试试用“正注融蜡+机械清蜡”清蜡取得成功,每月减少正注6井次,提高时效48小时。
  随着高蜡高沥青油气井投入开采的增多,油气井机械清防蜡频次大大增加,目前平均每天清蜡井次在15次左右,这不可避免的出现清蜡工具落井的事故。仅2014年因机械清蜡造成工具落井共6井次,造成井筒中落物堵塞,严重影响产量任务。经过长期的摸索、实验及总结,采油一厂形成了连续油管打捞的核心技术,针对油管内落物处理起到极好作用,保证了油井快速的恢复生产。
  TK915-8X井蜡含量高达49%,前期遇阻严重、存在液顶现象无法实施机械清蜡,通过连续油管解读,一举攻克难题;DK25-1井通过单井间压差变化幅度对比分析,发现水套炉出口压力呈上升趋势,立即加密扫线,避免了管线蜡堵,保证了油井生产。
  2015年该厂应用预防堵塞工艺技术、机械工艺治理堵塞技术、化学工艺治理堵塞技术,高蜡高沥青超深油气井躺井率同比下降2.7%,平均单井恢复周期较前期缩短15天,年预计减少清蜡井次765井次,降低清蜡费用274.6万元。