[中国石化新闻网2015-9-30]2015年西北油田采油三厂通过扩大注水规模、注气范围、量化酸化设计改善存量、提升增量,有效增加了可采储量,截止9月底,累计増油23.7万吨。
“低油价寒冬期,提高储量动用率是实现油气产量增长的重要途径,也是降本增效的得力举措。”采油三厂总地质师任文博说。
扩大注水规模,改善存量稳基础
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西北采油三厂:科学“御寒”提效益

2015/10/8 8:59:47   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-9-30]2015年西北油田采油三厂通过扩大注水规模、注气范围、量化酸化设计改善存量、提升增量,有效增加了可采储量,截止9月底,累计増油23.7万吨。
  “低油价寒冬期,提高储量动用率是实现油气产量增长的重要途径,也是降本增效的得力举措。”采油三厂总地质师任文博说。
  扩大注水规模,改善存量稳基础
  “去年以来,随着对油藏认识的不断深化和低成本开发成为新常态的双重因素影响,我们积极转变开发思路,使得注水开发迎来‘第二春’。”该厂开发研究所所长程洪向笔者说道。
  2015年,该厂针对碳酸盐岩缝洞型油藏开展储集体三维立体雕刻,并结合单元动态分析,以油藏开发单元为整体进行部署、差异调整、完善配套,全面提升注水开发效果。
  同时,该厂因井制宜,对单井注水替油井,以“两个调整、一个扩大”为思路进行挖潜;对单元注水,以提高“储量动用、波及体积系数”为核心,全面提高水驱覆盖储量。
  通过稳步扩大注水规模,差异化调整治理,截至9月底,日注水量由去年12月950方/天上升至1702方/天,注水日产油由444吨/天上升至626吨/天,1-9月注水累计产油16.53万吨,较去年同期上升4.12万吨,注水开发效果得到有效改善。
  扩大注气范围,提升增量激活力
  在多轮次注气效果不断变差、老区注气选井难度进一步增大、托甫台和十一区注气效果存在不确定性等不利局面下,该厂积极转变注气选井思路,通过油藏评价,经济评估,结构调整,不断扩大注气范围,提升注气增量激活力,取得了显著成绩。
  十一区为典型的“水上漂”油藏,区块内油井以高含水井为主,强底水、薄油层,治理难度大。技术人员通过分析,认为部分井高含水主要为前期采速过大所致,且没有经过其他措施,剩余油丰富,具备注气开发的先天优势。2015年积极开展十一区注气提高采收率探索实践工作,通过有序开展、稳步推进,全年共试验8井次,有效率100%,增油2908吨,实现了“水上漂”油藏不在“漂”。
  通过不断优化地质选井和工艺技术,该厂注气产量实现了稳步上升,日产油水平由去年12月的330吨/天上升到目前的393吨/天,注气年增油量较去年同期上升2.51万吨,日均产油水平较计划超产29吨/天,注气产量在“逆势”中跑出了“加速度”。
  量化酸化设计,提高井控未连通储量动用
  面对大规模、高排量大型酸压成本高,风险大的弊端,该厂技术人员将思路转向了小规模、大排量的酸化,以增强导流能力,解决储层内部问题。
  通过逐井分析历年措施挖潜效果,统计相关数据进行类比,反复论证后,技术人员最终提出了酸化选井标准,并形成一套以能量指示曲线为指导的技术判别手段。
  TP170井是一口裂缝型弱能量井,2015年1月份通过优化酸液体系、调整酸化规模及提高排量等酸化手段后,液面由3200米恢复至600米,日增油能力20吨/天,零含水,截止目前累计增油4587吨。受TP170井启发,技术人员通过探索分析,总结出酸压完井后初期压力较高,生产期间压力虽快速下降但能维持低压自喷一段时间的油井,后期具有酸化储改的潜力。
  技术人员利用新的选井标准,对全厂油井进行逐一排查,优选出TP209CH、TP208、T753CH等酸化潜力较大的井,进一步提高储量动用程度,为塔河油田碳酸盐岩油藏持续高效开发提供技术保证。