新装置保障取样安全
[中国石油新闻中心2015-07-07]
中国石油网消息(记者宋鹏通讯员刘雪薇刘娃莉)“中控室,今天一段1号沉降罐量油口硫化氢检测值依然为零,连续检测时间达25天。”“太好了!我们设计的装置应用成功了!”6月25日,新疆油田红山公司注输作业区">
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新疆红山公司研制“大罐气体防散管”

2015/7/8 8:45:06   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  新装置保障取样安全
  [中国石油新闻中心2015-07-07]
  中国石油网消息(记者宋鹏通讯员刘雪薇刘娃莉)“中控室,今天一段1号沉降罐量油口硫化氢检测值依然为零,连续检测时间达25天。”“太好了!我们设计的装置应用成功了!”6月25日,新疆油田红山公司注输作业区稠油处理站中控室内传出一片欢呼声。
  据悉,红山公司采油区块多伴生有大量硫化氢气体,主要溶于含油污水中。近年来,随着滚动开发的进一步深入,采出液增加使得含油污水量也不断上升,造成稠油处理站沉降罐量油口硫化氢含量逐步上升。
  “我们员工上罐量油取样总是小心翼翼,甚至有时必须顺风取样,对员工人身安全构成一定威胁。”注输作业区技术员李尤悝说。如果操作员工不能及时上罐取样,则会给生产运行带来较大影响。
  如何通过技术革新,解决硫化氢超标问题成为公司的当务之急。李尤悝凭借多年经验研发出“大罐气体防散管”装置,即在沉降罐量油口处加装一根带法兰片的管线,将管线一端装入罐内并延伸到储罐液面20厘米以下,硫化氢则被封隔在罐内,只能从沉降罐呼吸阀排出,有效防止从量油口处溢出,确保员工取样安全。
  “大罐气体防散管”装置的投用成功,为解决处理站沉降罐量油口硫化氢超标问题提供了经验,具有一定推广价值。