[中国石化新闻网2015-01-20]1月14日一大早,金陵石化炼油三部Ⅰ焦化装置工艺员范瑞玉,来到装置长周期运行竞赛挂牌点,挂上"1800"号牌,这标志着Ⅰ焦化装置已连续安稳运行1800天,达到5年。
Ⅰ焦化装置1965年建成,是金陵石化最老的一套延迟焦化装置。半个世纪以来,装置历经多次升级改造,目前,年加工能力提升到145万吨。而"老焦化"又称"">
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金陵石化“三法宝”助力老焦化长周期运行

2015/1/21 7:51:48   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-01-20]1月14日一大早,金陵石化炼油三部Ⅰ焦化装置工艺员范瑞玉,来到装置长周期运行竞赛挂牌点,挂上"1800"号牌,这标志着Ⅰ焦化装置已连续安稳运行1800天,达到5年。
  Ⅰ焦化装置1965年建成,是金陵石化最老的一套延迟焦化装置。半个世纪以来,装置历经多次升级改造,目前,年加工能力提升到145万吨。而"老焦化"又称"试验田",每次有新的生产工艺总是首先使用,出现新老设备共用、管线流程复杂、工艺操作困难等情况。但,老焦化却始终保持"安稳长"运行,秘诀何在?
  巡检无缝,让隐患无处"藏身"
  去年10月4日,国庆节凌晨2点,Ⅰ焦化操作工吕珑带好硫化氢报警仪、拿着对讲机像往常一样去巡检。夜深了,高处的灯光静静地照亮装置。他巡检至分馏塔附近时,突然闻到空气中弥漫着浓重的油味。仔细检查,发现高空管架直径250毫米的汽油抽出线腐蚀穿孔,汽油不断飘落。经及时汇报并抢修,一场险情消除,吕珑也因此获奖。
  "我觉得安全需要行动,在巡检中只有用心、认真,才能发现装置隐患,安全才有保障。"吕珑说。
  多年来,炼油三部严格巡检制度,他们成立了操作和管理人员两级巡检队伍,保证装置24小时有人不间断巡查,发现问题及时处置。同时,运行部实行管理人员"一日一查",每天发现问题上网通报,督促整改。发动全员"找茬",激励职工找出装置生产中"低老坏"问题。去年,职工发现Ⅰ焦化安全隐患85项,7项获得公司奖励。
  "认真巡检在保障安全生产中有着无可替代的作用,每天不间断巡检,能及时发现装置存在的隐患,这也是Ⅰ套老焦化能长周期运行的重要'法宝'。"谈起巡查,运行部主任顾承瑜有自己的见解。
  闭环维保,防止设备"带病"运行
  "巡检查出的问题给我们敲响了警钟,反映出设备存在缺陷、管理存在不足,这就要求每名设备员不断提高认识,强化设备维护保养。"月度会上,运行部分析。
  设备副主任唐景勇坐不住了。
  怎么办,唐景勇决定重点抓好高温油泵维保。高温油泵是Ⅰ焦化装置的关键设备,近年来,兄弟单位陆续发生多起因高温油泵密封泄漏着火事故,而Ⅰ焦化的几台高温油泵出现过密封泄漏跑油故障,虽然没有引起非计划停工,但这一直是个难题。
  为了从根本上消除这个顽疾,运行部决定对风险较大的10台高温油泵实施机械密封升级改造,由双端面串联密封取代原来的单端面密封,提高了设备的安全可靠性。同时,他们建立设备维护保养"闭环管理"机制,并对每一起事故建立事故分析单,做到故障分级、保养分类,确保不留一处故障死角,使故障整改率达到100%,不让一台设备"带病"运行。
  天天优化,消除装置操作瓶颈
  近年来,随着该公司常减压装置深拔技术的发展,渣油性质越来越劣质化,呈现出高硫、高残炭、重金属多等特点,Ⅰ焦化面临严峻的考验。运行部通过实施"日优化"生产,消除装置操作瓶颈,努力提高运行的稳定性和质量。
  他们成立"日优化"小组,传递压力,考核激励,天天优化生产。针对焦炭塔的高温油气在分馏塔底沉积大量焦粉,堵塞过滤器的问题。技术人员将焦炭塔顶温控制在425℃以下,并优化急冷油与高温油气的接触方式,抑制了高温油气结焦,保障了装置平稳生产。
  此外,他们优化消泡剂注入方式,降低生焦泡沫高度,避免了冲塔现象。通过优化原料配比、定期检查注汽量,调整瓦斯管线伴热和切液限定阻火器压差等措施,不仅延缓了炉管结焦,还提高炉效0.6%。通过停用蒸汽往复泵,让焦炭塔暖塔油自压流入放空塔,既减少管线向污油罐扫线时存在的油气污染,又节约了大量蒸汽。