[中国石化新闻网2014-06-11]武汉石化化验车间成品班负责公司原料、成品油的进出厂分析及部分关键馏出口过程的控制分析,是公司产品质量把关分析的最重要,也是最后一道关卡。
班组成员时刻遵循着“制度落地、责任生根”的理念,严把质量关,较好完成各项产品分析任务。
别让小事情变成大问题
为保证分析任务顺利完成,让分析中遇到的问题快速得到解决">
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炼油与石化工程

武汉石化:把住质量分析的最后关口

2014/6/12 9:15:55   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-06-11]武汉石化化验车间成品班负责公司原料、成品油的进出厂分析及部分关键馏出口过程的控制分析,是公司产品质量把关分析的最重要,也是最后一道关卡。
  班组成员时刻遵循着“制度落地、责任生根”的理念,严把质量关,较好完成各项产品分析任务。
  别让小事情变成大问题
  为保证分析任务顺利完成,让分析中遇到的问题快速得到解决,该班组建立了质量管理问题台账。当班员在化验分析过程中遇到问题时,会在电脑台账上进行登记,班长和技术人员当天查阅和答复,对不能解决的问题上报给车间,由车间协调解决。小小的问题台账有效地避免了问题长期累积带来的被动局面。
  为确保分析数据的真实性和可追溯性,该班组规范了分析仪器中原始数据命名、保存路径和保存期限等内容,使数据清晰易查,尤其在样品异常时,可以对异常数据进行汇总对比,为排查异常原因提供便利。该班组还在lims原始记录中增加了分析标准和操作规程中的参数条件,便于自查操作中是否符合标准要求,提高了分析的规范性。
  不放过任何质量隐患
  武汉乙烯开工后,公司需外购乙烯原料,而船运来的乙烯原料中常出现MTBE含量超标的情况。为了查明原因,成品班与乙烯化验中心开展了数据比对,同时分析供方留样,发现两个结果差距较大。于是他们对船舱进行仔细排查,通过对8个舱单独采样分析对比,发现最小的船舱中MTBE含量与出厂结果一致,最大的船舱中含量超出指标近2倍。分析后得知船泊在运输车用汽油后没有按要求清洗船舱。原因找到后,再没有发生过类似情况,供方和船商都很满意。
  2013年3月份,该班组在分析汽油G201罐时发现密度比较异常,为了查明原因,班长安排重新采样复查,确认数据分析无误后汇报给了技术主管。成品班积极主动查找原因,开展了对比分析,将罐内上、中、下部样分层采样对比分析,发现了罐内循环故障导致的分层问题。车间将问题进行了上报公司,经过对问题罐的检修,避免了因产品介质不均匀导致的质量纠纷。
  多大的困难也要克服
  随着公司加工量的提高,成品油的出厂量大幅增加。其中航煤的出厂量由原来的每月的2.4万吨提高到了5.3万吨。成品班面对市场保供的分析重担只有一个原则:哪怕今天不下班,市场供应绝不能因为化验分析而耽误,产品出厂绝不能因为化验分析而憋罐。
  公司航煤的出厂方式由公路的单一模式增加了水路和铁路运输,该班人员加强对罐区过滤器进出口、侧线、管线出口及船舱等多处采样分析,确保清洗效果达标,直到产品合格。受铁路调车周期影响,经常凌晨一两点才完成装车,成品班人员也一直坚守到深夜。在首节槽车分析中,成品班放弃一般情况下的采样原则,不仅只采中部样,还对槽车底部样品进行了采样分析,结果发现槽车底部含有明水和黑色机械杂质。公司对槽车的清洗效果进行了改善,最终,槽车航煤合格出厂。