[中国石化新闻网2014-03-31]“精制汽油硫含量为4.2ppm,合格。”看着化验分析单,金陵石化炼油一部七工区职工终于松了一口气。

原来,金陵石化催化汽油吸附脱硫装置设计加工原料硫含量为400ppm以下,近日,根据安排需处理硫含量超过500ppm的原料,生产时产品质量出现下滑现象,而要生产硫含量小于5ppm的精制汽油变得较困难。工区每位员工心中像压了块石头,沉甸甸">

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炼油与石化工程

金陵石化攻克催化汽油吸附脱硫加工高硫原料难题

2014/4/1 9:21:09   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-03-31] “精制汽油硫含量为4.2ppm,合格。”看着化验分析单,金陵石化炼油一部七工区职工终于松了一口气。

  原来,金陵石化催化汽油吸附脱硫装置设计加工原料硫含量为400ppm以下,近日,根据安排需处理硫含量超过500ppm的原料,生产时产品质量出现下滑现象,而要生产硫含量小于5ppm的精制汽油变得较困难。工区每位员工心中像压了块石头,沉甸甸的。

  催化汽油吸附脱硫装置处理如此高硫含量的原料,在同类装置中还是首次。面对挑战,金陵石化资深首席技师孙同根,召集工区技术人员和班组职工一起认真观察现象,仔细分析数据,寻找解决办法。

  “催化剂活性不够,暂时放弃硫差控制,加大烧焦深度。”孙同根“揪出”关键点。

  在孙大师的启发下,大家讨论认为:由于取热盘管的局限性,再生温度虽然达到指标上限530℃,但是热量没有取走,催化剂再生不完全,活性降低造成反应深度不够,汽油中硫无法完全脱除,这是影响产品质量最主要的“瓶颈”。

  “原料硫的性质发生了变化,提高循环氢用量,增加反应速率。”工艺员于善宝提出了调整操作参数的建议。

  找准了结症,想到了方法,他们立即优化方案并实施,通过加大催化剂烧焦深度、调整循环氢用量、精细操作等措施,成功解决了装置处理高硫原料难题,产品合格率保持100%。