[中国石化新闻网2014-03-13]截至3月11日,长炼重整、焦化等炼油装置投用先进控制系统(APC)连续平稳运行两年,高附加值产品收率提高0.5%,创效2000多万元,运行状况在同类装置处于领先水平。

长炼炼油装置生产指标控制大部分采用操作员实时调节,操作精度一定程度无法达到设计要求,造成部分设备运行效率和高附加值产品收率达不到先进企业水平。为了解决难题,长炼联合北京化工大学进行部分进行操作">

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炼油与石化工程

长炼炼油装置先进控制系统运行平稳

2014/3/14 9:20:47   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-03-13]截至3月11日,长炼重整、焦化等炼油装置投用先进控制系统(APC)连续平稳运行两年,高附加值产品收率提高0.5%,创效2000多万元,运行状况在同类装置处于领先水平。

  长炼炼油装置生产指标控制大部分采用操作员实时调节,操作精度一定程度无法达到设计要求,造成部分设备运行效率和高附加值产品收率达不到先进企业水平。为了解决难题,长炼联合北京化工大学进行部分进行操作系统PID整定,并通过现场系列验证分析,在炼油项目逐步投用使用先进控制系统(APC)。

  2012年,长炼与北京化工大学合作,利用自动化程序技术,在新建800万吨常减压、280万吨催化、50万吨气分、120万吨催化汽油吸附脱硫4个装置单元,启动控制器优化与PID整定项目,历时半年完成该项技术攻关。项目组充分利用自身专业技术优势,将先进控制技术在重整、焦化等炼油装置推广应用。

  先进控制系统投用后,就炼油装置加热炉而言,各支路温差明显减小,在处理量和出口温度不变的情况下炉膛温度下降超过10℃,实现了节能降耗目的,而且整体生产指标波动明显减小,降低了对后续装置操作的影响,实现了生产系统平均自控率达95%以上,解决了设备集成控制运行操作滞后、输入数据不精确等多项难题,并进一步提高了产品质量和产品收率。