[中国石化新闻网2013-11-22]11月17日凌晨1:00,金陵石化MTBE(甲基叔丁基醚)装置,产出了硫含量为9.5ppm的合格产品,这标志着该装置经过近三个月的脱硫改造后,开车一次成功。这是该公司继S-Zorb装置、OCTM装置后,又一项能够保障苏Ⅴ汽油供应的装置。

在此次改造前,MTBE装置产品的实际硫含量为150ppm左右,远远不能满足苏Ⅴ汽油的调和需要。为此,该公司炼油二部落实改造">

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金陵石化MTBE装置脱硫改造助力苏Ⅴ汽油生产

2013/11/25 9:27:58   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-11-22]11月17日凌晨1:00,金陵石化MTBE(甲基叔丁基醚)装置,产出了硫含量为9.5ppm的合格产品,这标志着该装置经过近三个月的脱硫改造后,开车一次成功。这是该公司继S-Zorb装置、OCTM装置后,又一项能够保障苏Ⅴ汽油供应的装置。

  在此次改造前,MTBE装置产品的实际硫含量为150ppm左右,远远不能满足苏Ⅴ汽油的调和需要。为此,该公司炼油二部落实改造方案,狠抓现场管理,注重人员培训,全面确保施工质量。目前,MTBE装置的产品硫含量为7ppm左右,产量上升了7000吨/月,每年可多调和80万吨苏Ⅴ汽油供应市场。

  落实改造方案

  “本次改造的目的,主要是通过增加一个脱硫单元,对含硫MTBE进行萃取再蒸馏,将产品硫含量降低到10ppm以下,以满足苏Ⅴ汽油的调和需要。”装置工艺员丁向荣说。

  作为该公司投用的首套MTBE脱硫单元,运行部没有可借鉴的经验,只能靠着前期调研来的一点数据,边摸索边优化。怎样顺利承担起MTBE装置的脱硫改造和开工后平稳运行的艰巨任务,这给运行部出了一道很大的难题。为解决这个难题,运行部召开了多次专题会议,认真研究技术方案,商讨可能存在的困难,制定出切实可行的改造计划。

  狠抓现场管理

  该公司炼油二部七工区既要保证S-Zorb装置的满负荷运行,又要负责MTBE装置的脱硫改造,在人员的安排上显得捉襟见肘。针对工区人手严重不足的问题,运行部统筹安排,多管齐下。一方面,抽调ⅡS-Zorb及干气回收乙烯项目建设人员充实检修队伍,让他们在实践中快速成长,积累经验,为新项目建设打好基础;另一方面,运行部对于施工过程中的系统盲板、阀门开关状态、管线流程等情况的确认,实行班组、工区、运行部的“三级检查制”。

  在施工过程中,运行部周密安排,使每一项改造项目都有专人负责,能够按照控制点及时完成;工艺、设备、安全环保等技术管理人员,工区主管、班组长和一线职工更是日夜忙碌,坚守在装置现场。团员青年们也自发组织起来,主动加班加点,积极参与到脱硫单元开工的最后核查中去,对于发现的部分法兰螺栓松弛等疏漏问题,做好记录并联系施工单位及时整改。

  注重人员培训

  为保证装置顺利完成脱硫改造并开车一次成功,运行部对装置员工进行了多次严格培训,开工前认真组织做好“三查四定”、蒸汽吹扫、气密置换等前期工作。工区主管包材保,每天都组织工艺、设备、施工三方面人员进行碰头,交流并解决在改造中遇到的问题,并组织班组人员学习。

  运行部发现,外来施工人员文化水平不高,安全意识淡薄,在检修中易发生安全事故。对此,运行部安环科对施工人员进行了安全教育。同时为了保障安全,运行部制定了《工作危害分析表》以及《监火工作危害因素分析表》,专门组织监火队伍,由安环科和工区安全员对监火员进行培训,培训合格者方能上岗,以加强监督。