[中国石化新闻网2013-08-27]2013年以来,三号常减压装置作为茂名石化加工凝析油的主力装置,攻坚克难和操作优化,1至7月份,累计加工南帕斯凝析油41.26万吨,比去年同期多加工9.7万吨,增创效益1750万元,创历史新高。

攻坚克难,掺炼变全炼,做大做强凝析油加工量。南帕斯凝析油作为一种比较特殊的原油,具有密度小,轻收高,但硫化氢含量也高的特点,在实际生产中一直处于低比例的掺炼阶段,极">

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炼油与石化工程

茂名石化凝析油加工创新高

2013/8/28 9:20:04   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-08-27]2013年以来,三号常减压装置作为茂名石化加工凝析油的主力装置,攻坚克难和操作优化,1至7月份,累计加工南帕斯凝析油41.26万吨,比去年同期多加工9.7万吨,增创效益1750万元,创历史新高。

  攻坚克难,掺炼变全炼,做大做强凝析油加工量。南帕斯凝析油作为一种比较特殊的原油,具有密度小,轻收高,但硫化氢含量也高的特点,在实际生产中一直处于低比例的掺炼阶段,极大的限制了凝析油加工量。自第五套千万吨常减压装置成功投产后,“优化原油配置,让三号常减压全炼凝析油,做大加工量,增创效益”便提上日程。但全炼凝析油在技术和操作上存在一定的难度和风险,许多人保留了怀疑的态度。为了做大凝析油这块“蛋糕”,处室及车间技术骨干多番深入现场,仔细核算分馏塔的负荷和机泵的输送能力,并通过先进的KBC软件模拟装置停减压单开常压加工凝析油,充分论证装置完全满足全炼凝析油的可能。然后制定详细的加工方案,2012年12月7日,三号常减压成功全炼南帕斯凝析油,使凝析油的日加工量突破3300吨,加工量比装置掺炼时足足翻了一倍。

  持续优化,凝析油加工量稳中有升。针对加工过程中初馏塔进料温度偏低,限制了初馏塔石脑油拔出率的情况,通过优化调整换热流程,采取利用蒸汽加热原油的办法,使原油进初馏塔温度提高了15℃。同时,初侧线改直接出乙烯料,干点按上限卡边控制的方案。另外,稍微增加常压塔塔底汽提蒸汽用量,提高常压侧线的拔出率。经过一系列的优化调整,凝析油的日加工量达到3700吨。

  凝析油加工可以为下游装置提供充足的乙烯裂解原料,有效降低了乙烯的生产成本,拉动效益增长,目前已成为企业争抢的“香饽饽”。