锦州石化环保开工攻破催化装置开工不放火炬技术难题
[中国石油新闻中心2013-08-08]
事:催化装置开工初期,因进料量偏低,气压机负荷不足,以往通过放火炬控制压力。
因:装置开工放火炬,既浪费又不环保。
补:反复研讨方案,派人外出“取经”,开展员工培训。
果:达到中国石油同类装置节能环保开工先进水平。
8月2日,检修开车后运行了一个月的装置一切正常。
7月2日14时50分,年100万吨重油催化裂化装置两器硫化正常,具备喷油条件,锦州石化公司二催化车间主任张英下达提升管喷油指令,操作员缓慢打开提升管原料油喷嘴。这一动作表示装置检修后一次开车成功,并实现首次开工不放火炬。
催化装置开工不放火炬,尽管有成功案例,但催化装置工艺复杂,开工期间容易发生安全事故,相比较其他装置,开工难度比较大。打破常规,实现开工不放火炬并非易事。
车间主任张英说,催化装置开工初期因进料量低,气压机负荷不足,以往是通过放火炬控制压力,时间约为两个小时。
年100万吨重油催化裂化装置检修后,开工不放火炬是锦州石化的攻关项目,二催化车间从领导到员工高度重视,此前共进行5次专题讨论。如何在提升管喷油前,让气压机低速转动时不“喘振”是必须攻克的难题。技术人员外出“取经”,车间最终确定装置开工不放火炬的相应技术措施,保证了7月2日装置一次开车成功。
实现装置开工不放火炬,平稳操作是关键。为让操作人员熟知开工过程的变更操作,二催化车间进行了针对性培训,并以结合实际、讲求实用、取得实效为原则,提高员工操作技能。车间有计划地开展了操作规程、事故应急处理方案、停开工方案、技改项目、开工不放火炬五方面内容的培训。培训人员从教室来到现场,苦练基本功。
为充分调动员工学习积极性,二催化车间还将培训内容提前下发,让员工预习。培训课堂上,教师提问,员工回答,其他岗位人员补充完善,工艺和设备人员解疑释惑,这种互动式培训深受员工欢迎。
开工期间每条流程都要打通,二催化车间将全装置59个流程,全部划分到岗位和人头,专人负责、检查和监督,车间领导负责面,管理人员负责线,员工负责点,实施“点、线、面”有机结合的专项考核。经历过十几次开停工的生产三班班长盖保权深有体会:“过去操作凭经验,现在每项操作都有方案,干一项,销一项,使安全生产更有保证。”
7月2日,二催化车间员工迎来“大考”,并成功攻破催化装置开工不放火炬的技术难题。重油催化裂化装置开工不放火炬,在实现节能创效的同时,也为其他装置的环保开工提供了可借鉴的经验。