[中国石化新闻网2013-01-11]2012年,武汉石化聚丙烯车间通过技术攻关,优化工艺,创新管理,大幅降低装置物耗指标,丙烯单耗为1.0028吨/吨,比2011年同期下降53.3%,增效300多万元,达到中石化先进水平。

近年来,随着装置工艺技术成熟,节能降耗空间日趋缩小,聚丙烯车间既抓好技术攻关的“大西瓜“,又锲而不舍地拾“芝麻”补缺项。

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炼油与石化工程

武汉石化聚丙烯装置丙烯单耗创历史最优

2013/1/14 10:12:30   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-01-11]2012年,武汉石化聚丙烯车间通过技术攻关,优化工艺,创新管理,大幅降低装置物耗指标,丙烯单耗为1.0028吨/吨,比2011年同期下降53.3%,增效300多万元,达到中石化先进水平。

  近年来,随着装置工艺技术成熟,节能降耗空间日趋缩小,聚丙烯车间既抓好技术攻关的“大西瓜“,又锲而不舍地拾“芝麻”补缺项。

  车间配合机动处完成挤压造粒机组长周期运行攻关,创造连续生产118天的历史记录,比2011年减少副废品10多吨。在装置检修期间,首次提出并采用“回收气相丙烯”方案,回收丙烯约20吨。完成尾气回收压缩机PK501设备部件更新,使装置多年的“老病号”焕发活力,尾气回收率达到100%。

  与此同时,车间还开动脑筋向内挖潜降耗。在装置设备保持完好的基础上,利用一个多月的时间,组织车间职工开展专项查漏,查出非巡检线路上的隐蔽漏点10处。他们细算一笔账,按每处漏点每小时泄漏丙烯气体1千克计,堵住10处漏点每年可挽回损失近100吨。

  采取多种措施减少聚丙烯颗粒落地废料。车间在包装流水线、缝包处等容易产生落地废料的位置铺上塑料膜,每天及时回收处理,一年可减少100多吨落地废料。聚丙烯成品出库改为叉车运输,提高了工作效率,减少了包装袋破损率。

  “聚沙成塔,集腋成裘”还体现在车间严格控制考核指标,增加过程控制,减少操作波动,使聚丙烯生产成本进一步下降。2012年,聚丙烯车间提前超额完成全年生产目标,聚丙烯产量为9.8万吨,创效3600余万元。