[中国石油新闻中心2012-11-07]

【难题】

华北油田采油一厂文安作业区所辖区块油井出砂严重,原油物性差,含蜡量高,集输系统管线结垢速度快,易患“肠梗阻”,造成区块站内集输系统压力高,油井回压大。特别是文31采油站,站内集输系统压力最高达0.8兆帕,给安全生产带来隐患。如何解决管线“肠梗阻”?难题摆在了作业区">

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炼油与石化工程

扬子石化成功生产新型阻燃电缆料

2012/9/12 9:04:17   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油新闻中心2012-11-07]

  【难题】

  华北油田采油一厂文安作业区所辖区块油井出砂严重,原油物性差,含蜡量高,集输系统管线结垢速度快,易患“肠梗阻”,造成区块站内集输系统压力高,油井回压大。特别是文31采油站,站内集输系统压力最高达0.8兆帕,给安全生产带来隐患。如何解决管线“肠梗阻”?难题摆在了作业区主管安全生产的副主任郭振军面前。

  【解决方案】

  起初,这个作业区利用采油站外输泵出口压力,采用投球技术对文31站整个集输系统管线除垢,因泵出口压力只有1.0兆帕,远达不到通球所需压力,球经常卡在管线中,无法完成清垢工作。

  经分析研究,郭振军首先认定了投球除垢的可行性。他打破整个系统管线一次性投球除垢的操作方式,采取分段除垢,分别在文31站原油进站管线末端、两台加热炉出口、一级分离器到大罐进口及外输泵进口处,加装收球装置。经多次投球试验后,由于压力达不到,除垢效果还是不好。

  针对加热炉内部管线结构,郭振军起初使用化学清洗方式对管线除垢,但残余的酸液对管线腐蚀较严重,且伴随产生有毒气体。为此,他改进了高压射流球的结构,在传统的实心球上开了6个1.5毫米30度倒角的射流孔,并引进多元复合物理清垢技术对管线进行除垢。这项技术属于机械法除垢,能克服化学清洗的缺点。

  为解决投球压力不够的难题,他将投球装置与这个站注水泵出口连接,利用注水泵出口4.5兆帕压力进行投球,不但解决了投球压力不足的问题,而且提高了通球效率。

  经多次试验,这个作业区摸索出适当的管线除垢周期:每两个月对站内集输系统分段投球,清除管线“肠梗阻”;每半年利用多元复合物理清垢技术对加热炉内部盘管除垢。这一措施获得显著成效,站集输系统压力由原来的0.8兆帕下降到0.2兆帕,加热炉进出口压差由原来的0.4兆帕下降到0.1