[中国石化新闻网2012-08-03]

以优化增效和节能降耗工作为主线,深入落实6大类65项降本增效措施

今年7月,青岛炼化催化单元经过充分论证,用一个投资40万元的技改项目,把相邻化工企业的副产品氢气引入聚丙烯装置,代替了制氢小PSA(变压吸附)做氢气来源,每年可节约氢气约600吨,降本增效450万元。这是青岛炼化深入落实6大类65项措施、开展挖潜增效工作的一">

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炼油与石化工程

青岛炼化抓点带面深挖潜

2012/8/6 9:03:37   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012-08-03]

  以优化增效和节能降耗工作为主线,深入落实6大类65项降本增效措施

  今年7月,青岛炼化催化单元经过充分论证,用一个投资40万元的技改项目,把相邻化工企业的副产品氢气引入聚丙烯装置,代替了制氢小PSA(变压吸附)做氢气来源,每年可节约氢气约600吨,降本增效450万元。这是青岛炼化深入落实6大类65项措施、开展挖潜增效工作的一个缩影。

  领先了也要继续挖潜力

  去年8月,青岛炼化苯乙烯装置建成投产。今年上半年,在没有新增蒸汽产能的情况下,蒸汽单耗下降9个单位。他们的诀窍在哪里呢?

  节能降耗工作是青岛炼化的传统优势,他们连续3年被评为集团公司节能达标先进单位。按照世界通用的炼厂能源密度指数(EII),青岛炼化已率先达到世界领先水平。

  "我们在节能上已经处于'啃骨头'的攻坚阶段,领先了也要继续挖潜力。"生产技术部部长钟湘生告诉记者,"我们发现,蒸汽消耗占比9.5%,较先进企业高4个百分点,因此,节约蒸汽就成了今年节能工作的'牛鼻子'"。

  找准了突破口,就找到了节能优化的方向。节能攻关小组针对汽轮机组耗汽量大的问题,围绕提高机组效率开展攻关,优化各个等级的蒸汽管网压力,反复论证,最终找到了最优的压力等级指标。半年下来,全厂中压蒸汽消耗降低40吨/小时。

  在青岛炼化,这种从分析问题、发现问题、参数筛选到专题突破的全程优化活动被称做"主线技术攻关"。这种工作模式的精髓在于,抓住主要矛盾,集中优势力量先"抱西瓜",继而抓点带面"捡芝麻",以最快速度抢抓潜在效益。

  发挥每一个组分的最大价值

  青岛炼化是加工高硫重质原油的燃料型炼厂,与炼化一体化企业相比,国家成品油价格调控政策对他们的效益影响更加明显。因此,优化调整产品结构、增产高附加值产品就成了公司优化增效的主攻方向。

  财务管理部部长武斌告诉记者,按照上半年平均价格测算,1吨93号汽油的价值相当于7.2吨石油焦,相当于4吨硫黄。公司每月召开4次以上优化专题会,把以前的"下指标"变成了"压指标"。

  "吃粗粮"是公司装置的优势,但今年"细粮"与"粗粮"价差收窄,"吃粗粮"不划算了。他们密切跟踪国际原油价格走势,抢抓机遇果断出手,适度采购了部分轻质低硫原油,为全厂在源头上优化产品结构奠定了基础。

  公司成立多个攻关小组,运用组分炼油理论,充分发挥每一个油品组分的最大价值。通过努力,柴汽比从去年的1.47降低到1.17,汽油类产品增加17.6万吨,其中汽油增产13.6万吨,芳烃类产品增产4万吨,满足了市场对汽油的需求。

  要把不可能变成可能

  他们从1200万吨常减压、290万吨焦化等龙头装置抓起,深挖装置潜力,千方百计为下游二次加工装置提供优质原料。今年上半年,渣油收率降低1.3%,液体产品收率增加2%以上。该单元主任郭守学说:"公司采取的一系列优化措施,不仅挖掘了装置的潜力,也开发了人的潜能。以我单元技术人员为主研究开发的焦化装置节约蒸汽技术,获得了国家发明专利授权。"

  一个炼厂把仅有的制氢装置停下来,还能保持满负荷生产,那几乎是不可能的事。"我们就是要把这个不可能变成可能!"重整单元主任陈刚说,"通过优化重整装置操作,提高了氢气收率,制氢装置停工,全厂能耗降低了1.23个单位。"

  现在,公司上下形成了一个共识:精细管理无止境,挖潜增效无止境,人的潜力无止境。青岛炼化要苦练内功、负重奋进,共创世界一流炼化企业,共建世界一流员工团队。