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炼油与石化工程

精品的力量——来自大庆炼化公司的报道

2011/3/14 9:06:13   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
向思维左右看,与中国石化同行先进水平比;纵向思维向后看,与历史最好水平比,比出差距,比出压力,比出干劲,并通过走出去、请进来、内部横向学习等多种形式,深入开展“比学赶帮超”活动,破解节能管理中的“瓶颈”。
  3月16日,公司董事长、党委书记卢立勇带领企业管理、经营计划、资产财务、生产技术等部门和单位负责人一行,到上海石化学习取经,了解涤纶事业部抓节能的具体经验,分析他们聚酯装置降耗的典型做法,形成调研报告。
  回来后,仪化以新的企业愿景“国内领先、世界一流”为引领,组织职工开展“跳起来摘桃子”的节能降耗大讨论,树立“精细管理出效益,精细化管理出最大效益”理念,破除“潜力挖尽”、“降本到头”等模糊认识,提出了切实可行的节能降耗措施。公司制定下发了“比学赶帮超”指标体系和标杆值,建立完善了跟踪评价、“短板”持续改进、激励约束机制。
  PTA生产中心发扬“见红旗就扛”、“扛着红旗不放”的精神,去年在中国石化同类装置中物耗、能耗、成本指标均排名第一,今年又提出了“负荷向极限挑战,效益向优化挖潜”的新目标,以创建执行文化和创新文化为抓手,推行生产波动统计上报精确到“半小时”、“未遂事件”按“四不放过”处理等措施,进一步强化安全稳定生产,一季度有效降低了物耗和能耗:污水中的中副产品排放量同比下降30%以上;综合能耗同比下降5.91%,其中高压蒸汽和低压蒸气消耗分别同比下降6.78和15.6%。
  长丝生产中心根据气温变化和现场作业特点,及时调控环境空调运行时间,当气温低于零度及时开空调,一季度节约电费10.3万元,节约蒸汽15.9万元。水务中心联合聚酯生产中心根据季节加强循环水泵运行方式调整,将三台大泵运行改为两大一小运行,有效降低了循环水电耗。
  燃料结构大调整 技术改造激活力
  仪化聚酯生产中心年产170万吨聚酯熔体, 15台热媒炉烧油一直成为“耗能大户”。按照集团公司党组领导对仪化发展提出的“四个调整”(调整原料结构、优化调整产品结构、优化调整燃料结构、调整好存量)的战略要求,公司加快热媒炉油改气工作,2010年天然气替代燃油项目顺利投运,全年节约成本1.33亿元,每年可减少二氧化硫排放量约2000吨。今年一季度,公司又完成川气备用系统置换及并网调试。
  与此同时,仪化充分发挥聚酯技改项目的节能效应,14台热媒炉采用两级空预器取代旧式单级空预器技术改造后,平均热效率从83.5%提高到93.4%,该项目获江苏省财政节能奖励资金。今年又加大技改力度,投资427万元,加快实施5个节能技改项目,进一步降低聚酯熔体能耗,追赶中国石化同类装置标杆。
  各单位通过持续开展科技攻关和技术改造,努力提升装置经济技术指标水平。PTA生产中心实施二装置压力过滤机代替压力离心机改造,降低了装置能耗3千克标油/吨,一季度降低运行费用2750万元。水务中心取水泵1台、循环水二区水泵4台更新工作均已完成,节电率在10%左右。
  清洁生产入人心 全员参与显威力
  “全员节能行动,您行动了吗?”、“电脑长时间不用请切断电源!”这样的节能提示牌在仪化机关和厂区办公楼灯具开关旁、电脑上随处可见。
  仪化从细微之处入手,强化全员清洁生产、绿色低碳理念。仪化滚动开展无/低费清洁生产方案的征集活动,2010年共征集并实施无低费方案308项,短纤、瓶片生产中心等单位的方案已通过建立管理制度、修改作业指导书和纳入绩效考核等方式,固化于制,建立长效机制。今年继续加大清洁生产工作力度,发动全员参与,消除身边“跑、冒、滴、漏”,一季度共征集清洁生产方案282个,其中无低费方案261个,中高费方案21个,已实施或正在实施的方案共207个。同时通过实施岗检加强对现场装置用能情况检查,并进行讲评,激励先进,鞭策后进。动力生产中心将总降16盏250W高压纳灯更换为65W节能灯,同时更新改造2台路灯控制柜,节约电费约7000元。热电生产中心加强生产区域生活水系统排查、消漏,一季度人均生活水由0.49吨下降到了0.29吨。
 

吀阶梯上成长、成才,实现自身价值。
  2010年,大庆炼化把处级干部和科级干部分四批分别ల