[中国石化新闻网 2011年4月26日] 同样是采取砾石充填防砂工艺,见效期却较以往延长了580天,这个显著的变化来自于胜利油田孤岛采油厂孤岛西0斜623井。
  探寻孤岛西0斜623井的防砂经历,可谓是一波三折,几乎每次防砂见效期都不超过六个月,成为典型的“短命井”。2009年2月,孤岛厂在其防砂过程中应用“防排沉”一体化工艺,使得见效期大大延长,在连">
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炼油与石化工程

国产乙烯生产技术遭遇推广困局

2010/11/11 9:42:46   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年4月26日] 同样是采取砾石充填防砂工艺,见效期却较以往延长了580天,这个显著的变化来自于胜利油田孤岛采油厂孤岛西0斜623井。
  探寻孤岛西0斜623井的防砂经历,可谓是一波三折,几乎每次防砂见效期都不超过六个月,成为典型的“短命井”。2009年2月,孤岛厂在其防砂过程中应用“防排沉”一体化工艺,使得见效期大大延长,在连续生产754天后,液量仍保持在27立方米。
  “防排沉”一体化是孤岛厂独有的新型防砂工艺,它将传统的“防砂”工艺融入“排砂”和“沉砂”两项技术,从而达到“防住骨架砂、排出泥质砂、沉下堵管砂”的防砂最优目标。
  孤岛油田属于典型的疏松砂岩油藏,成岩性差,泥质含量高,出砂严重。多年来,防砂工艺一直是开发生产的基础工艺。然而,随着孤岛油田的深度开发,防砂难度也在不断加大,主要表现为部分防砂井产液量低、液量下降快,近年来,因出砂导致的低液井占到孤岛厂低液井总数的三分之一以上。
  究其原因,一是生产过程中地层砂进入充填砾石层产生互混,使近井地带渗透率降低;二是由于沉砂空间受限,产液携带泥质粉细砂进入防砂管,使得中心管被堵塞,泄流面积减少,导致产液下降甚至砂埋停产。
  症结找到了,对症下药是关键。孤岛厂建立“油井出砂数据库”,通过现场钻井取砂、作业井筒取砂、防砂管取砂、联合站取砂相结合的方式,对孤岛油田主力油层Ng1+2-Ng6在目前开发方式下的出砂状况、粒度中值变化情况进行深入分析,在充分掌握油井出砂动态变化规律的基础上,展开砾石充填方式及参数优化研究。
  结合近年来“适度防砂”理念的提出,孤岛厂打破将地层砂完全“防死”的传统观念,将“单一砾石充填”改为“不同粒径砾石分级充填”,即按照从地层到井筒由细到粗进行充填的方式,使地层细砂可自由通过充填砾石,并随产液排出井筒,从而达到减少砂砾互混,提高近井地带导流和排砂能力的目的。
  通过对不同粒径充填砾石进行优化组合,孤岛厂设计出3种砾石组合形式:0.3-0.6mm+0.4-0.8mm组合主要应用于地层砂较细的地层,如投产时间较晚的Ng1+2层和现场取砂分析颗粒较细的油井防砂施工;0.4-0.8 mm+0.6-1.0mm组合主要应用于地层砂较粗的地层,如Ng3、Ng4层油井防砂;对于出砂粒径较大的如Ng5及Ng6层,则直接选用0.6-1.0mm的充填砾石施工。此外,为提高筛管泄油面积,孤岛厂在分级充填的基础上配套应用宽割缝管,以达到进一步减阻利排的目的。
  避免泥质粉细砂进入防砂管的方法就是加大沉砂空间,为此,孤岛厂对管柱进行了重新设计。首先用人工托砂桥塞代替原套管砂面位置,然后去掉管柱下部丝堵,使防砂管柱完全敞开,并清除油层底界以下套管内砂子做沉砂口袋用。为了得到尽可能大的沉砂空间,技术人员结合作业施工现场统计数据进行参数优化,得出沉砂口袋在7吋套管内大于10m、在5吋半套管内大于17m的设计思路,使得沉砂空间较以往增大了几十倍。
  2009年,孤岛厂在36口油井上实施“防排沉”一体化防砂工艺,与以往防砂周期对比,第一个月增液均超过100%,有27口井增液有效期超过120天。目前,孤岛厂实施“防排沉”一体化的油井已经达到100余口,高液量维持期均得到有效延长,累计增油15228吨。
  “防排沉”一体化防砂工艺在常规井应用大获成功,但孤岛厂并未止步于此,接下来他们还将继续尝试在一次防砂多轮次注汽井中应用该工艺,