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炼油与石化工程

国内炼油企业首次应用中变气脱碳提氢技术获成功

2010/5/14   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
 
  [中国石化新闻网2010年5月12日]  近日,由中国石化武汉分公司和武汉工程大学历时三年合作开发的“干气制氢中变气脱碳提氢技术及产业化”项目,通过武汉市科技局鉴定。该技术集节能和减排于一身,既提高了炼厂氢气回收率,同时还实现了二氧化碳的富集和捕集,为进一步利用二氧化碳铺平了道路。武汉市科技局鉴定专家称,该技术开发应用十分成功,可大范围推广应用。
  氢气是提高汽、柴油产品质量的重要调和组分,尽可能提高氢气产能、同时降低产氢能耗是炼油企业共同的追求。目前炼油企业普遍采用轻烃蒸汽转化+PSA(变压吸附)工艺生产氢气,该工艺氢气纯度高,可以达到99.9%以上,但是存在氢气回收率相对较低的特点,一般约为85%左右。
  “干气制氢中变气脱碳提氢技术”,是在中变气进PSA前增加一个脱碳流程,即利用活化MDEA脱除中变气中的绝大部分二氧化碳,降低进PSA单元的原料气中的杂质含量,从而提高PSA的氢气回收率(一般可以达到90%以上),同时保留了PSA工艺氢气纯度高的特点,而副产的高浓度二氧化碳还可以进一步制取食品级二氧化碳、干冰或处理炼厂碱渣等,应用前景十分广阔。此外,采取中变气脱碳工艺后,减少了PSA解析气的总量,并提高了解析气热值,可有效降低制氢装置转化炉的能耗,如采用高温中变气作为脱碳装置再生塔底重沸器的热源,停运制氢装置的中变气空冷器,脱碳装置还可以做到基本“不耗能”运行。
  中变气脱碳装置已于2010年2月底在武汉分公司建成中交,3月初投产。据项目负责人介绍,该装置投产后,可年增产氢气约1500吨,年降低瓦斯消耗约1000吨,增效1000万元左右。项目负责人还表示,由博达实业公司(武汉石化改制企业)投资的食品级二氧化碳装置将在2010年底建成,届时在降低二氧化碳排放的同时,还可以进一步为企业创造新的效益,同时降低企业加工损失,提高综合商品率。
  据悉,该技术在我国石油炼制工业的制氢装置属首次应用。