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炼油与石化工程

2008年世界炼油能力小增0.3% 炼油产业重心加速东移

2009/3/27   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石油报2008年2月19日] 新春伊始,记者从大港石化公司获悉:今年1月,大港石化公司综合能耗76.44公斤标油/吨,同比降低3.93个单位,节能同比增加1838吨标煤;新鲜水单耗0.67吨水/吨油(每加工一吨原油消耗0.67吨水),同比减少0.07个单位。
  在中国石油开展创建节能节水企业活动4年里,大港石化公司以此为契机,不断强化基础管理,狠抓节能节水等各项工作,加快了企业经济发展模式的转变,提高了企业的竞争实力和盈利能力。公司先后被评为天津市循环经济示范单位及环境友好企业、中国石油节能节水先进达标单位等称号。2007年,公司又被评为中国能源绿色企业50佳。
  夯实基础源头抓起
  节能节水作为炼化企业一项长期而系统的工作,既要有可靠的制度保障,又要有长远的规划。为此,大港石化公司成立了节能减排工作领导小组,健全完善了公司主管领导——职能部门——车间的三级节能节水管理网络,制定了“十一五”节能节水工作规划和年度节能节水工作计划,明确工作内容与责任,并把工作完成质量和效果与业绩考核挂钩,确保了节能节水责任制的有效落实。
  为确保节能节水考核执行到位,大港石化公司按照《节能节水管理工作制度》严考核、硬兑现,加大了节能节水奖惩力度。年初将中国石油股份公司考核指标细化分解到每套生产装置,定期组织节能节水工作检查,将指标完成情况与二级单位的月奖和全年的业绩考核挂钩,极大地调动了基层单位的节能节水主动性和自觉性。这个公司第一联合车间技术人员积极开动脑筋,充分利用闲置的封油冷却器,将产生的二次蒸汽及原来不能外送的蒸汽凝结水冷却后回收下来,仅此一项,年可节约近20万元。
  强化执行确保效果
  在节能节水的日常考核过程中,大港石化公司结合生产运行实际,每年制定下发能源消耗定额,使定额覆盖面达到企业耗能的95%以上。   为确保最大限度地控制能源消耗,大港石化质检计量部由专人定期进行用能用水的计量考核、计量核算。公司还在各单位推行班组经济核算,每天对各班组的水、电、汽、风等能源消耗情况进行核算统计,针对能耗增大的实际情况,及时优化装置的运行条件,从基础班组的能耗考核抓起,收到良好的效果。第三联合车间通过提高催化装置反再系统操作压力,优化烟机运行,有效控制了催化剂的自然跑损,全年催化剂单耗1.14千克/吨,同比降低0.06个单位。围绕炼油成本控制,加强经济活动和装置成本分析,强化设备检维修、物资采购等重点环节控制,严格非生产性支出管理,全年现金加工费每吨同比减少6.12元,年节约费用2300多万元。   优化运行提高效益   大港石化公司在加强节能节水管理工作的同时,以搞好用能用水系统优化和资源综合利用为重点,充分依靠科技进步,促进了节能节水工作水平的持续提高。   大港石化公司引进博士后研究课题,投资1000多万元,建成投产了处理量为300吨/小时的污水深度处理回用装置,实现了工业废水的循环再利用。截至目前,大港石化累计回用处理后的污水近700万吨,创效2200余万元。   在此基础上,这个公司还在前期广泛调查研究的基础上,于2006年10月建成投产了运用超滤反渗透先进工艺的每小时300吨的回用水除盐装置,使污水回用率有50%提高到70%,新鲜水单耗同比降低了0.11个单位,极大地促进了用水优化和节水水平的提高。去年,公司还充分利用环保应急池进行雨水的回收再利用,全年累计回收雨水4.2万吨,创效16.8万元。    为进一步提高能源的利用率,今年,大港石化公司还将开展催化、焦化及MTBE装置低温热综合利用工作。项目实施后预计降低公司能耗1个单位以上,节能5000吨标煤/年。此外,常减压换热网络优化项目已完成可研设计,计划在今年3月实施。项目实施后,预计降低公司能耗0.2个单位,每年节能1000吨标煤。焀料ആ