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炼油与石化工程

中国石化炼油板块推广实用技术能耗降一成

2007/12/29   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
    今年1~11月,万元产值综合能耗0.39吨标煤,同比降低10%;加工吨原料油取新鲜水量0.69吨,节能减排创历史最好水平
   [中国石化报2007年12月26日] 近日,记者从中国石化股份公司炼油事业部了解到,今年炼油板块大力推广节能减排实用技术,取得显著效果。今年1~11月,炼油板块的炼油综合能耗已降低到66.3千克标油/吨原料,同比降低1千克标油/吨原料;万元产值综合能耗达0.39吨标煤,同比降低了10%。
   炼油板块今年积极推广低温余热综合利用、装置热联合供料、氢气资源优化利用、节电节汽、机组节能等多项先进技术,加大节能减排力度,尤其是低温余热综合利用技术的推广应用成为一个亮点。目前,炼油板块的低温余热综合利用技术已处于国际领先水平。这项技术充分利用生产过程中100℃左右的热源,让原先废弃的低温热源被直接利用,从而实现节能目标。
   2007年,炼油板块共启动93个低温余热利用项目。这些项目全部实施后,预计可节约标煤29万吨,节约蒸汽近200万吨。其中,九江分公司、广州分公司、燕山分公司的节能效果尤为突出。九江分公司预计可降低炼油能耗7.8千克标油/吨,全年节省4.9万吨标煤;广州分公司预计可降低炼油能耗3千克标油/吨,全年节省4万吨标煤;燕山分公司预计可降低炼油能耗6千克标油/吨,全年节省8万吨标煤。
   近年,炼油板块能耗持续降低,节能难度也进一步加大。为进一步降低能耗,炼油事业部把目光投向了应用难度较大的炼油低温余热利用技术。为了科学严谨地开展这项工作,早在2006年年初,炼油事业部就组织开展了炼油企业低温余热资源普查。在此基础上,他们组织有关专家、各企业的技术骨干进行细致、深入的论证。经过长达一年的方案审查和措施对接,炼油事业部推出了一批炼油低温余热综合利用的“新技术、实用技术”,并且在行业内开创性地提出取消气体分馏装置的加热蒸汽、取消原油罐区维温蒸汽的目标。为了更好地推广这些技术,他们今年召开了4次专题研讨会,并组织专家到各企业进行技术指导。
   炼油板块还继续推广蒸汽冷凝水回收、达标污水回用等节水减排技术,使加工每吨原料油取新鲜水量逐月降低。到11月底,每炼一吨原油取新鲜水量降低到0.69吨,同比下降0.12吨,净节约新鲜水1700万吨,达到炼油企业历史最好水平。
   实施先进实用的节能技术就必须以严格的节能管理为基础。2007年,炼油板块不断加大管理力度。炼油事业部不但把能耗指标分解到各炼油企业,还利用财务预算管理平台,通过对各企业水、电、蒸汽和燃料支出费用的有效控制,促进企业推动炼油节能管理。各企业将能耗指标和能源费用逐层分解,落实到每一个生产装置、每一个基层岗位。有的企业还自我加压,制定更高的节能目标。    经过广大炼油职工的共同努力,目前炼油节能工作已经形成了一个总部有明确方向、企业有充足动力,节能工作上下互动,和谐发展的良好局面。