[中国石油报2011年2月23日]记者2月20日获悉,通过科学化注水,克拉玛依油田八区老井产油量递减率由2009年的20.4%降至2010年的1%。
近几年,随着新疆油田公司对八区下乌尔禾组油藏三次加密调整,累积注水达3000万立方米,注采比上升至2.18,而“见水不见效井”的比例却大幅上升,见效井比例低与水窜井比例高的矛盾十分突出,油藏水驱体系显然仍未能完全建立。
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勘探与钻采工程

克拉玛依油田水挤油出见真功

2011/2/25 8:48:20   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报 2011年2月23日] 记者2月20日获悉,通过科学化注水,克拉玛依油田八区老井产油量递减率由2009年的20.4%降至2010年的1%。
  近几年,随着新疆油田公司对八区下乌尔禾组油藏三次加密调整,累积注水达3000万立方米,注采比上升至2.18,而“见水不见效井”的比例却大幅上升,见效井比例低与水窜井比例高的矛盾十分突出,油藏水驱体系显然仍未能完全建立。
  除井网井距因素外,不合理的注采参数是其开发效果差的重要原因。特别是三次加密调整以后,油井地层压力及采油指数持续下降,注水井单井注水量大,水井地层压力及吸水指数快速上升,2009年全区平均达到每天700立方米/兆帕以上。尤其以256井断裂上盘最为明显,单井注水量达到每天70立方米。
  为此,新疆油田勘探开发研究院与采油二厂研究人员成立了专项研究小组,主要以八区下乌尔禾组油藏第四次加密调整部署区为解剖工区,以油藏存在的高吸水指数现象为主要突破点,展开细致分析研究,充分分析了该现象的危害及控制因素,提出了相应的措施与方法,分区界定了注水井地层压力系数,并运用油藏工程方法界定了单井注水量。
  对吸水指数与注水量的深入分析发现,目前阶段控制单井日注水量低于30立方米可有效控制注水井裂缝规模的扩大。
  根据专项研究成果,在八区下乌尔禾组油藏256井断裂上盘选取了累计注采比较大的9个井组的10口注水井进行了降低注水量试验,平均单井日注水量由每天70立方米降到每天35立方米。
  降注试验区降注后水井地层压力明显下降,由2009年的35.74兆帕下降至2010年的34.93兆帕,注水压差明显增大;而油井地层压力却上升了0.36兆帕,老井产油量递减率下降,由2009年的20.4%下降至2010年的1%。控制单井注水量后,油藏注采系统得以有效体现,开发效果得到明显改善。