[中国石化新闻网2011年1月4日]目前大牛地气田主要采用高压集输工艺进行生产,但受各种因素的影响容易生成水合物堵塞气井,影响正常生产。我们主要采用了注甲醇解防堵的技术手段为气井解堵,此项技术虽然比较成熟,但一直存在注醇量难以控制的问题。注醇量过大,增加生产成本,不利于精细管理,甚至有可能污染环境;注醇量过小,又难以起到有效的解防堵作用。随着气田精细化管理的深入推进以及减少采气成本的需要,2010年第一采气厂引">
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勘探与钻采工程

大牛地气田采用新技术优化注醇量降本增效

2011/1/6 9:06:40   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年1月4日] 目前大牛地气田主要采用高压集输工艺进行生产,但受各种因素的影响容易生成水合物堵塞气井,影响正常生产。我们主要采用了注甲醇解防堵的技术手段为气井解堵,此项技术虽然比较成熟,但一直存在注醇量难以控制的问题。注醇量过大,增加生产成本,不利于精细管理,甚至有可能污染环境;注醇量过小,又难以起到有效的解防堵作用。随着气田精细化管理的深入推进以及减少采气成本的需要,2010年第一采气厂引进了美国斯伦贝榭Schlumberger公司开发PIPESIM气井节点分析软件,此软件可以依据气井各项参数对气井生产情况进行模拟预测,如气井是否生成水合物以及水合物形成的位置等,技术人员以此来指导注醇,不仅可以明确注醇手段,较快达到解防堵目的,而且可以精确注醇量,对于提高气井生产时率,节约注醇成本,同时减少大量注醇对环境的污染,均起到了较好的作用。
采气厂相关技术人员利用PIPESIM软件对全厂700余口气井进行建模,对气井合理注醇量进行模拟,与实际对比发现97%的气井存在软件模拟注醇量大于实际注醇量的问题。为解决此问题,技术人员根据大牛地气田的实际情况,拟合了软件使用的修正值,然后对气井进行了注醇量模拟。通过对历年注醇量控制较好的集气站进行数据统计计算得出,当压力下降1兆帕时,污水含醇量应降低5.63%,通过科学合理的数据管理调整注醇量,相对于以往的凭经验调整注醇量是一个巨大的进步。通过开展此项工作,2010年下半年我厂单井日均注醇量与去年同期相比下降11L,半年即可节约甲醇1540立方米,减少污水处理5051立方米,可节约污水处理费用23.6万元;减少甲醇外购277.2吨,节约费用66.2万元,两项合计产生经济效益89.8万元,有效降低了日常生产成本。