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勘探与钻采工程

长庆油田采油八厂跨越式发展解析

2009/12/23   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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   [长庆石油报2009年12月16日]  “2766吨”,12月8日出现在长庆油田采油八厂生产日报表上的这个数字,比该厂2008年底日产1490吨净增1276吨,增长幅度高达85.6%。一个在典型地“三低”油田生产的采油厂,一年内上产的步子能如此大,记者采访后认为,经济有效的科学上产措施,是该厂跨越式发展的法宝。
  一种最快速的上产叫“移位管理”
  “乙方的发展就是甲方的效益,支持乙方的发展就是支持我们自己!”这是长庆油田采油八厂厂长张凤奎经常告诫同事及员工的一句话。同决策者的认识一样,采油八厂在油田勘探开发的过程中,采用“移位管理”方式,通过换位思考,站在乙方的位置,做服务型甲方,把全力以赴支持钻井、井下试油、地面建设等工程技术服务单位的工作,作为加快油田产能建设进度,推动油田快速上产的主抓手,取得了事半功倍的效果。
  油田上产快不快,钻井生产是先锋。而钻井速度的快慢,又直接受到土地征借效率、井场平整速度、经营决算是否能按期进行等多种因素的牵制。采油八厂在油田产能建设中,把为乙方提供优质服务,树立良好的甲方形象作为上产的“动力源泉”,不但做到了“宁让井场等钻机,决不让钻机等井场”,而且要求甲方工作人员在签订合同、结算时及时给乙方开辟“绿色通道”,乙方前来办理业务时要问一声好,让一个座,倒一杯水,所有合同签订和实施结算时全部执行公开、公平、公正及不吃乙方一顿饭、不准拿一方一包烟、不准收乙方一份礼的“三公开、三不准”原则,从而为乙方创造了温馨和谐的经营环境。
  稍老一些的同志还清楚地记得,2006年,已有36年历史的长庆油田,当100多部钻机的日总进尺突破1万米时,长庆油田群情振奋,从机关到基层奔走相告。而在今年采油八厂一个厂组织的40多部钻机的上产会战中,日最高钻井进尺已接近8000米。不仅如此,近几年,油田钻井最短建井周期、最高单队年钻井进尺等油田有史以来的最优秀指标80%以上都出自采油八厂的作战区域。
  快速推进的钻井工程成为油田上产的加速器,在2008年提前95天完成35万吨产能建设任务的同时,今年到目前,已新投油井578口,新投水井140多口,新投油水井是前两年的总和。甲方的优质服务不但换来了乙方的诚信服务,并已转换成一股无形的力量推动了原油生产的跨越式迈进。
  一种最经济的上产叫“水驱效应”   面对超低渗油藏开发产量低、递减快等不可逾越的一道道难关,长庆油田全方位利用“水驱效应”,把“注好水、注够水、精细注水、有效注水”作为最经济的上产措施,深入开展老油田注水优化调整,提高了系统注水能力,减缓了老井的递减速度,夯实了油田的稳产基础。   在保证老井硬稳产中,通过对26口老井实施转注措施,见效井组达到17个,见效油井达到42口,平均单井日增油0.76吨,累计增油3383吨。其中在元221井区长4+5油藏于2009年5月转注5口井,转注后实现了平均动液面上升,平均单井产能上升,综合含水下降的好效果。在学3井区延9油藏于2009年1月转注4口井,转注后地层压力上升由9.82兆帕上升到了10.56兆帕。   根据多层开采的实际,2008年以来该厂不断完善注采层系,大力进行分层注水、水井增注等剖面治理,使水驱动用程度由原来的68.1%上升到了85.2%,油井见效91口,累计增油5916吨。其中,2008年11月开始,先后将盐26长2油藏学57-8、59-8、61-9三口长2水井补孔延9实施分注措施,兼顾延9油藏注水,注水明显效果。盐26延9油藏日产油水平由2008年12月的20.58吨/日上升到目前的31.48吨/日,油藏开发效果明显改善。   元214长4+5油藏通过开展分层注水,强化分层调配23井次,元214井区长4+5油藏水驱状况明显好转,水驱储量动用程度由64.74%上升到了82.09%。对2008年前投产的元214主力建产区的老井通过加大水井剖面治理力度,平均单井产能仍保持在3.0吨/日以上,目前为3.14吨/日,油藏整体综合含水稳定。   “以水换油”成为长庆油田采油八厂用最经济的方法高效开采油田的一大亮点。   一种最快捷的上产叫“措施创新”   对于一个多层系开采的超低渗油田来说,在油井护理、措施实施、勘探方略等各方面,实施的措施不同则效果不同,创新的力度不同则取得的结果不同。2009年,采油八厂以改善油藏注采关系、缓解油藏平面矛盾为主线,集中治理长2以上油藏堵塞低产井,同时辅助实施长4+5以下油藏低产高压井解堵试验,全年共实施低产井治理措施69井次,措施有效率91.3%,平均单井日增油1.38吨/日,目前已累计增油16378吨。其中,对盐26长2油藏、学3长2油藏、元214长4+5油藏等注水区重点实施重复压裂,由单井增油向以井组、井区为单元整体实施压裂改造,平均单井日增油3.34吨。盐26长2油藏实施整体重复压裂,开发效果明显改善。日产油水平由2008年1月27.12吨/日上升到到目前的50.78吨/日。针对学12井区延9油藏部分井产量低,地层堵塞的时机,从7月份开始先后对5口井实施了小规模压裂解堵,措施见到明显效果。学12延9油藏日产油水平由6月末的24.71吨/日上升到目前的41.85吨/日。新84-79井区位于铁边城与吴起钻采公司抢占区边界,2007年以来钻两个试采井组(13口井)进行试采,平均单井产能只有0.75吨/日,试采效果不理想。2009年,通过老井复查,发现延9油藏。通过对9口井的延9层补孔措施,油藏日产油水平由措施前的16.4吨/日上升到目前的34.2吨/日,累计增油5105吨,综合含水由47.2%下降至26.0%。   已开采8年时间的定边采油作业区王坪二井区,是采油八厂开发最老的一个区块。由于该地区属于低渗、低压、低丰度油藏构造特征,个别油井投产两三年就进入气喘吁吁的老年状态,主要反映在含水上升、原油产量递减速度加快、作业成本高等方面。为了根治老油井在生产过程中并发形成的综合症,让老油井在油田上产中发挥中坚力量,王坪二井区针对每个区块、油藏、每一口油水井反映出的不同症状,全面引进“温柔”工作法,通过“温柔”护理、“温柔”开采,“温柔”注水等措施,最终实现了高产出、长稳产、低成本的良好效果。目前,该区油井的检泵周期不但已延长到480天,其中1/4的油井检泵周期达到600天以上,而且抽油机平均泵效提高了5.5%,预计今年采油八厂的措施增油将达2万吨,创措施增油的历史新高。   对已开采的油井保证稳产至关重要,能用更快的时间锁定一个含油区域也是油田持续发展的关键。采油八厂大胆利用跳跃式滚动评价技术,即在在对油藏特征基本认识的前提下,以油藏边部出油井点为中心,预测有利方向,甩开2个井距修井场,甩开3个井距钻井,如获成功,可圈定20口井的含油面积,如果落空,向内一个井距侧钻,以保证较高的钻井成功率和较快的钻井速度。2005年以来,在樊学区、学3、学22、王评7、王评2、元214等井区均取得成功,尤其是,2007年钻井341口,仅4口井试油出水,钻井成功率达到了98.8%,为历年之最。   作为长庆油田成立还不到1年时间的一个最年轻采油厂,2008年只有40多万吨原油产量,今年将以31万吨以上的增长幅度,成为长庆油田的上产“冠军”。