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勘探与钻采工程

辽河油田“超稠油水平井高效开发技术研究与应用”效果好

2009/12/21   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [辽河石油报2009年12月17日]  记者从钻采工艺研究院了解到,12月2日,在股份公司勘探与生产分公司组织召开的专题汇报会上,油田公司承担的“超稠油水平井高效开发技术研究与应用”项目,因其在稠油水平井堵水、产液剖面测试以及均匀注汽等技术研究上取得的突破,得到与会专家的高度赞扬,认为该项目认真执行了项目研究计划,项目管理运行高效,较好地完成了阶段考核指标。
  据了解,近年来,油田公司水平井应用数量与日俱增,目前已达700多口。研究解决水平井实施过程中遇到的系列技术难题,成为确保辽河油田稳产上产的重要工作。2008年4月,油田公司着手开展超稠油水平井高效开发技术研究。
  堵水取得重大突破。针对辽河油田水平井大多采用筛管完井方式的特点,科研人员通过开展环空化学封隔分段和液体桥塞分段的研究,分别制定了水平井脚尖、脚跟和中部堵水技术方案。完成触变性液体桥塞的研制,解决了液体桥塞向地层漏失的问题。完成低成本无机堵水剂的研制,耐温达到350摄氏度,突破压力达到6兆帕每平方米;完成具有高触变性的环空化学封隔材料的研制,耐温达到350摄氏度,固结强度达到30兆帕。进入现场试验2井次,其中杜84-兴H247井堵水截至11月底,已生产56天,产油498.1吨,含水72.7%,对比上轮同期阶段日增油7.0吨,含水下降24.3%。
  为准确了解水平井产液情况,分析出水井段,为下步措施提供依据,开展了水平井产液剖面测试技术研究。水平井测试存在水平段介质流型复杂多变、测试通道有限和仪器送到水平段困难等问题。针对这些技术难题,首先开展测试工艺研究,采用双管测试和刚性电缆输送工艺解决了测试仪器下入难题,同时开展水平段介质流动特性研究及室内仪器响应特性试验研究,优化设计测试仪器结构解决了水平段复杂流态对测试精度影响。通过近两年技术攻关和室内试验,取得了重大技术突破,并在现场实施3井次,成功测取了水平井水平段分段的产油量、产水量,为下步工艺措施提供了详实的测试依据。
  水平井均匀注汽技术水平再上新台阶。多点注汽完成31井次现场应用,转抽23井次,正在注汽井5口,闷井3口,措施累计增油4165吨。完成应用于封隔油套环空的蒸汽伞及相关配套技术的室内试验,为进一步显著提高水平井水平段动用程度打下良好基础。