当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  吐鲁番采油厂轻烃工区攻克发动机爆燃难题
勘探与钻采工程

吐鲁番采油厂轻烃工区攻克发动机爆燃难题

2009/4/22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
 
  [吐哈石油报2009年4月17日] 吐鲁番采油厂轻烃工区拥有两套日处理量为20万立方米的天然气处理装置。其中二号装置使用的燃气压缩机,利用天然气燃烧驱动,装置投运以来由于吐鲁番油田的天然气特性、工艺设计和外部环境等原因,发动机经常产生爆燃现象,成为轻烃技术人员重点攻关解决的问题。
  发动机爆燃是指发动机缸内积存的可燃混合物瞬间同时燃烧,从而使压力突然升高的现象。发动机爆燃危害极大,会造成发动机气缸壁、活塞、活塞环、气门、连杆及连杆轴承等运动件发生变形损坏,存在安全隐患。从轻烃工区2007年3月至2008年2月一年内运转记录统计显示,二号装置两台压缩机总故障停机时间为146.5小时,而因发动机爆燃引起的停机时间为73.5小时,占50.1%,爆燃停机率则达到了0.86%,成为引起压缩机停机的主要原因,影响轻烃装置的安全、平稳、高效生产。
  2008年以来,轻烃工区QC小组技术人员围绕如何降低发动机爆燃故障率,积极开展技术攻关。通过对设备运转记录的调查统计和发动机本身的监测分析,得出四个方面的原因结论:发动机燃气附件存在故障,压缩机排污系统的设计不合理,沙尘天气影响,点火提前角、气门间隙存在问题。
  症结分析清楚之后,技术人员首先针对燃气附件系统进行改造。在拆卸减压阀时,发现其内有碳化颗粒、冰粒等杂质堵塞减压阀,在清除杂质后,又反复实验将补压孔由1毫米扩大到1.35毫米,减少了堵塞现象;发现正常时应处于完全常开的燃气切断阀却处于半关闭状态,经分析是缓冲弹簧老化,强度减弱,导致阀门无法全开,影响了空燃比,在没有合适可更换的弹簧情况下,通过加装厚度为0.8毫米的垫子解决了问题;在混合器内部又发现铝质压片已变形,也是引起空燃比调节失灵的重要原因,技术人员自行设计加工、更换了了强度更高的钢质压片,延长使用寿命。
  针对压缩机排污系统设计不合理这一问题,技术人员在研究中发现,原有排污系统是将压缩机入口排污、级间排污及燃气系统排污管线串联到一起排入三相分离器,开启排污阀时,由于三者压力不同,尤其是级间排污压力远高于另外两个,很容易倒排入燃气系统,使燃气带液引起发动机爆燃。于是工区对排污流程进行了改造,将入口排污和燃气排污管线分开排放,问题得以解决。
  吐鲁番地区地处风口戈壁,每年大风扬沙天气较多,尤其是4到7月份最为密集。发动机空气滤芯污染严重,工区制定了空气滤芯吹扫时间表,专人负责,每7天吹扫一次,并加密巡检,加大保养力度,保证了滤芯的清洁。   解决点火提前角、气门间隙不合适问题是技术改造难度最大的一项。轻烃QC小组在对发动机做了RECIP-TRAP监测后的图像分析发现,三号缸在进气门关闭时刻,高频和低频冲击振幅较大,说明进气门间隙偏大;6个缸在32°附近出现幅值较高的超声波信号,说明各缸点火提前角偏大,形成爆燃因素。工区专门聘请技术人员对气门间隙、点火提前角重新进行专业测量和调整到合适的范围。   通过以上措施实施后,从2008年5月至10月压缩机故障停机统计后发现,压缩机故障总停机时间仅为26.5小时,发动机爆燃故障引起的停机时间为0.5小时,仅占1.9%,爆燃停机率降到了0.01%,效果明显,在此期间由此增加的收益为19万元。同时,爆燃故障率的减少,提高了压缩机运行的安全性、稳定性,有效延长压缩机的使用寿命,轻烃装置的运行效率显著提高,员工劳动强度降低,鼓舞和增强了员工自己动手解决进口设备故障的信心和能力。   关于《降低发动机爆燃故障率》的QC成果被油田公司评为2008年油田QC成果一等奖,被推荐到集团公司QC成果发布会进行评比,这一成果将为解决同类发动机的类似故障积累经验,为国内天然气发动机制造业解决类似故障提供了依据。